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中冶長天自主研發(fā)的超低溫SCR脫硝技術(shù)在湛江鋼鐵球團項目成功運用

2020-12-28 10:26:19

近日,由中冶長天全資子公司長天能環(huán)承建的全國首個球團150℃超低溫SCR脫硝項目——湛江鋼鐵煉鐵廠球團煙氣超低溫SCR脫硝裝置EP項目完成熱負荷調(diào)試,順利建成投產(chǎn)。
針對SCR脫硝技術(shù),中冶長天開展了為期五年的技術(shù)攻關(guān)。此前,燒結(jié)球團領(lǐng)域多采用常規(guī)的中高溫SCR脫硝技術(shù)進行煙氣治理,但采用該技術(shù)的燃料消耗成本占脫硝成本的70%左右。圍繞如何降低燃料消耗成本,中冶長天先后進行多次試驗和小試,并在太鋼進行了中試,取得了工業(yè)應用所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),成功開發(fā)了150℃超低溫SCR脫硝技術(shù),為實現(xiàn)工業(yè)化應用打下了堅實基礎(chǔ)。
去年8月,為積極響應國家超低排放的要求,湛江鋼鐵經(jīng)過多方比較后,選擇將其年產(chǎn)500萬噸球團礦球團生產(chǎn)線的配套脫硝工程交付長天能環(huán)進行設(shè)計及供貨,并運用中冶長天自主研發(fā)的150℃超低溫SCR脫硝技術(shù)。該技術(shù)與常規(guī)的燒結(jié)球團中高溫SCR脫硝技術(shù)相比,可降低球團生產(chǎn)線50%以上的煤氣加熱成本,并助力湛江鋼鐵實現(xiàn)氮氧化物、二氧化硫、粉塵等多種污染物的排放濃度同時達到國家超低排放標準。
項目試運行期間,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,各項指標均達設(shè)計指標,滿足了超低排放的要求:氮氧化物排放濃度為26.1mg/Nm3,二氧化硫排放濃度為6.5mg/Nm3,粉塵濃度為8.8mg/Nm3,氨逃逸控制在1ppm以內(nèi)。
該項目的順利投運,開創(chuàng)了我國燒結(jié)球團領(lǐng)域超低溫SCR脫硝的先河,為后續(xù)煙氣脫硝工程建設(shè)起到了重要的示范作用,具有里程碑意義。
來源:中冶長天CIE

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