湛江鋼鐵熱軋廠1780產線高強薄板連軋紀錄創(chuàng)新高
2023-11-02 10:43:14
近日,湛江鋼鐵熱軋廠1780產線克服強、薄、多等難點,在生產強度800MPa級別1.5mm厚度規(guī)格帶鋼時,單計劃連軋塊數(shù)突破30塊,標志著1780產線軋制穩(wěn)定性邁上新臺階,單計劃批量薄板軋制的尖鋒能力得到突破,對薄板連澆爐數(shù)包容度更大,更有效地提高了熱送熱裝能力。
明確控制方向,反復驗證,探索前行
生產薄規(guī)格、高強度的產品,精軋機運轉速度快,一分一毫的微差都會造成軋破、廢鋼,對產線設備控制精度和技術能力是一大考驗,傳統(tǒng)熱連軋產線精軋機組的活套控制是確保軋制穩(wěn)定性的核心關鍵。
1780電氣作業(yè)長葉順科為進一步確保穩(wěn)定生產,自行結合生產實際和數(shù)據(jù)分析,消化程序輸出活套控制參數(shù)一覽表,對活套5種控制狀態(tài)的啟動條件、控制時序、控制增益等共計246個參數(shù)進行羅列梳理。但每次的變更與調整都會是把“雙刃劍”,帶來貢獻的同時也可能會有負面影響,不得不謹慎考慮。
因此,熱軋廠穩(wěn)定性攻關團隊應勢出擊,對每一次參數(shù)調整進行充分研討,明確調整方向后進行跟蹤驗證,通過“論證-實施-評估”等環(huán)節(jié)進行了30余次的調試優(yōu)化,使得活套控制趨于穩(wěn)定,顯著提高了產線軋制穩(wěn)定性。
優(yōu)化模型輸入值,減少模型輸出波動
薄板軋制過程中CVC設定的精準性是板形模型的關鍵點,在鋼種和規(guī)格變化時容易出現(xiàn)CVC的不合理竄動。
團隊成員王興旭從外圍輥溫的輸入變量入手,通過連續(xù)兩周、數(shù)十次、上萬個點的軋輥溫度測量,發(fā)現(xiàn)F1/F2的實測輥溫與計算輥溫存在較大偏差。找清楚了影響因子,他通過板形模型參數(shù)調整,控制軋輥溫度計算偏差,成功解決了薄板換規(guī)時CVC竄動不合理的情況。
軋制力與溫度計算準確度決定著精軋穩(wěn)定性的水平。團隊成員王東、王波對此一直都放不下心,在此次攻關過程中,倆人形成合力,達成共識,通過對近1年來10萬多條數(shù)據(jù)進行分層分類分析,跟蹤每一次薄板的生產過程,發(fā)現(xiàn)了終軋溫度計算值波動大的問題。找到問題癥結后,倆人立即組織模型開發(fā)人員共同進行優(yōu)化調整,令模型輸入值達到更精準的水平,順利解決了溫度與軋制力計算不準的難點。
實施功能精度2.0,開展動靜態(tài)精度管理
傳統(tǒng)設備精度管理更多聚焦設備在靜態(tài)下的磨損以及精度管理,但在軋制過程中動態(tài)的精度管理缺乏標準的制定與實施。薄板的穩(wěn)定生產對設備精度要求更高,工藝窗口更窄。
為確保設備狀態(tài)穩(wěn)定、功能精度良好,生產設備雙方共同討論輸出了共計27項內容的功能精度2.0清單,對軋制過程中各類動態(tài)數(shù)據(jù)進行監(jiān)控,從動態(tài)維度增加評估設備狀態(tài)的“眼睛”,做好功能精度的管理和升級。
在此基礎上,雙方還將持續(xù)圍繞精細化的設備管理趨勢,不斷探索研究,推動成為更智慧、更有效、更便捷的檢查與評估方式,為產線的穩(wěn)定順行奠定基礎。
熱軋廠穩(wěn)定性攻關團隊始終將提升軋制穩(wěn)定性作為驅動產線進步的“主引擎”,將每個人的能力發(fā)揮到極致,齊心協(xié)力,通過軋制穩(wěn)定性的持續(xù)改善,讓質量端、成本端取得了跨越式的進步,成功拿下1780產線難軋品種規(guī)格,為公司產品高端化發(fā)展提供新動能。
來源:湛江鋼鐵