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重慶鋼鐵公司65Mn彈簧鋼生產(chǎn)工藝實(shí)踐

2009-05-05 13:31:14

1、65Mn鋼生產(chǎn)工藝和化學(xué)成分
 
生產(chǎn)工藝:脫硫鐵水+廢鋼→80t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐→80t LF精煉方坯連鑄高線軋制檢驗(yàn)入庫。
 
復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉周期34min;LF變壓器功率15MVA,升溫速度05/min5機(jī)5流全弧形方坯連鑄機(jī),斷面 150mm × 150mm ,結(jié)晶器液面自動(dòng)控制,結(jié)晶器電磁攪拌。
 
65Mn的化學(xué)成分見表1,其盤條力學(xué)性能要求為:σb9501100MPa,δ10≥10%,ψ≥30%。
 
165Mn鋼的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成分和分析結(jié)果/%
 
標(biāo)準(zhǔn)
C
Si
Mn
P
S
Alt
國家標(biāo)準(zhǔn)
0.620.70
0.170.37
0.901.20
≤0.035
≤0.035
≤0.015
協(xié)議要求
0.640.69
0.180.30
0.951.10
≤0.020
≤0.015
≤0.015
實(shí)際成分20
0.640.69
0.180.30
0.951.06
0.0110.020
0.0040.015
0.0040.015
 
2各工序控制要求
 
2.1 冶煉
 
鐵水要求[P] ≤0.12%,采用脫硫鐵水、優(yōu)質(zhì)廢鋼,如鋼邊,廢鋼比參考鐵水成分進(jìn)行調(diào)整,以確保C-T協(xié)調(diào)。采用高拉補(bǔ)吹工藝,早、中期重點(diǎn)作好造渣脫磷。終點(diǎn)控制要求:[C] ≥0.08%,[P]≤0.015%,[S] ≤0.03%
 
出鋼過程用專用脫氧劑預(yù)脫氧,出鋼后進(jìn)行頂渣改質(zhì),降低渣中FeO、MnO含量,要求進(jìn)LF鋼水氧活度α[O]≤20×10-6。帶擋渣帽、擋渣錐出鋼。
 
2.2 LF精煉
 
爐渣堿度控制在3.03.5內(nèi),使用專用材料造白渣,調(diào)整爐渣流動(dòng)性,要求出LF鋼水氧活度α[O]≤5×10-6。
在鋼水離開LF站前,用含Ca包芯線對鋼水進(jìn)行鈣處理。鈣處理后軟吹氧。
 
2.3 連鑄
 
由于其碳含量高,鋼水在結(jié)晶器內(nèi)形成的有效坯殼較薄,且相對應(yīng)力較大,易形成內(nèi)裂紋。為得到合格的連鑄坯,采用全程保護(hù)澆鑄。
 
控制要求:(1)強(qiáng)調(diào)低過熱度恒速澆鑄,過熱度嚴(yán)格控制在1530。(2)弱的二次冷卻能夠減少中心偏析和改善鑄坯結(jié)晶組織,抵制柱狀晶生長,增加等軸晶區(qū)。65Mn鋼生產(chǎn)采用弱的冷卻制度,比水量較Q235約低 0.2L /kg。采用M-EMS單攪拌工藝技術(shù)來減輕中心疏松和偏析,攪拌參數(shù)與75鋼相同。
 
3、實(shí)際控制情況
 
由表2可見,終點(diǎn)[C]含量,[S]、[P]較低,滿足工藝要求,但有少部分爐次終點(diǎn)溫度偏低。
 
2轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)控制參數(shù),30
 
T/
C/%
P/%
S/%
16211667
0.080.16
0.0090.014
0.0160.033
 
65Mn生產(chǎn)過程實(shí)際控制情況符合相關(guān)工藝技術(shù)要求,白渣成分見表3。進(jìn)、出LF鋼水氧活度α[O]分別為(5.619.4×10-6和(2.15.5×10-6,全鋁含量Alt均為0.009%0.014%。
 
3LF白渣成分,15
 
成分/%
R
SiO2
Al2O3
CaO
FeO
MnO
14.0718.66
14.5920.09
56.2359.96
0.440.64
0.241.14
3.053.76
 
連鑄保護(hù)澆鑄方式為:鋼包中間包采用長水口+密封環(huán),中間包加覆蓋劑,中間包結(jié)晶器之間采用浸入式水口。連鑄采用M-EMS攪拌工藝技術(shù)。連鑄中間包過熱度及鑄坯拉速控制見表4。
 
465Mn鋼連鑄過熱度及拉速控制結(jié)果,25
 
測溫次數(shù)
中間包過熱度/
鑄坯拉速/m·min-1
1
1929
2.292.36
2
1628
2.332.38
3
1530
2.352.41
4
2130
2.362.40
5
1728
2.312.38
 
4、實(shí)物質(zhì)量
 
鋼中[Alt]平均僅為0.011%,有利于防止鋼中產(chǎn)生大量的Al2O3系夾雜物。對生產(chǎn)的65Mn20爐化學(xué)成分統(tǒng)計(jì)列于表1。
 
由表5可知,結(jié)晶器及線材上取樣分析表明,鋼中氣體含量均不高,T[O]較低。由表6可知,65Mn鋼中夾雜物總含量平均值為58×10-6,最小值30×10-6,最大值90×10-6,鋼中夾雜物含量較低。
 
565Mn鋼中氣體分析結(jié)果,10/10-6
 
取樣
N
O
H
結(jié)晶器
4980
3341
1.043.04
線材
4768
1628
-
 
665Mn鋼中夾雜物成分和總量,6/%
 
SiO2
Al2O3
FeO
CaO
MgO
MnO
夾雜物總量
9.5917.28
60.8267.33
1.934.35
1.141.84
5.716.14
3.206.15
0.0030.009
 
24件鑄坯做低倍硫印檢驗(yàn),其結(jié)晶顯示:鑄坯無內(nèi)裂,鑄坯缺陷少,鑄坯質(zhì)量良好。中心偏析均小于1級,中心疏松≤16件,占25%,中心疏松≤0.518件,占75%,可見連鑄溫度、拉速制度、冷卻制度、電磁攪拌工藝合理,滿足了65Mn鋼鑄坯的質(zhì)量要求。
 
1165Mn高線盤條組織及力學(xué)性能檢驗(yàn)結(jié)果為σb9851080MPaδ1011%13%,ψ38%50%,脫碳層0,索氏體1.02.0級。
 
檢驗(yàn)結(jié)果表明,65Mn高線盤條組織良好,力學(xué)性能滿足技術(shù)條件要求。
 
5、結(jié)論
 
1)通過強(qiáng)化轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制,合理的精煉工藝及夾雜物變性工藝可將65Mn鋼中夾雜物平均含量控制在58×10-6全氧平均含量為22.7×10-6。
 
2)采用電磁攪拌、全程保護(hù)澆鑄工藝、低過熱度恒速澆鑄和弱的二冷配水,鑄坯組織良好。
 
3)采用現(xiàn)有復(fù)吹轉(zhuǎn)爐→LF→小方坯連鑄工藝路線生產(chǎn)65Mn彈簧鋼,質(zhì)量完全能滿足用戶要求。
 
TNC編輯部整理
 

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