重慶鋼鐵公司65Mn彈簧鋼生產(chǎn)工藝實(shí)踐
2009-05-05 13:31:14
1、65Mn鋼生產(chǎn)工藝和化學(xué)成分
生產(chǎn)工藝:脫硫鐵水+廢鋼→80t復(fù)吹轉(zhuǎn)爐→80t LF精煉→方坯連鑄→高線軋制→檢驗(yàn)入庫。
復(fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉周期34min;LF變壓器功率15MVA,升溫速度0~5℃/min;5機(jī)5流全弧形方坯連鑄機(jī),斷面 150mm × 150mm ,結(jié)晶器液面自動(dòng)控制,結(jié)晶器電磁攪拌。
65Mn的化學(xué)成分見表1,其盤條力學(xué)性能要求為:σb950~1100MPa,δ10≥10%,ψ≥30%。
表1:65Mn鋼的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成分和分析結(jié)果/%
標(biāo)準(zhǔn)
|
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
Alt
|
國家標(biāo)準(zhǔn)
|
0.62~0.70
|
0.17~0.37
|
0.90~1.20
|
≤0.035
|
≤0.035
|
≤0.015
|
協(xié)議要求
|
0.64~0.69
|
0.18~0.30
|
0.95~1.10
|
≤0.020
|
≤0.015
|
≤0.015
|
實(shí)際成分20爐
|
0.64~0.69
|
0.18~0.30
|
0.95~1.06
|
0.011~0.020
|
0.004~0.015
|
0.004~0.015
|
2、各工序控制要求
2.1 冶煉
鐵水要求[P] ≤0.12%,采用脫硫鐵水、優(yōu)質(zhì)廢鋼,如鋼邊,廢鋼比參考鐵水成分進(jìn)行調(diào)整,以確保C-T協(xié)調(diào)。采用“高拉補(bǔ)吹”工藝,早、中期重點(diǎn)作好造渣脫磷。終點(diǎn)控制要求:[C] ≥0.08%,[P]≤0.015%,[S] ≤0.03%。
出鋼過程用專用脫氧劑預(yù)脫氧,出鋼后進(jìn)行頂渣改質(zhì),降低渣中FeO、MnO含量,要求進(jìn)LF鋼水氧活度α[O]≤20×10-6。帶擋渣帽、擋渣錐出鋼。
2.2 LF精煉
爐渣堿度控制在3.0~3.5內(nèi),使用專用材料造白渣,調(diào)整爐渣流動(dòng)性,要求出LF鋼水氧活度α[O]≤5×10-6。
在鋼水離開LF站前,用含Ca包芯線對鋼水進(jìn)行鈣處理。鈣處理后軟吹氧。
2.3 連鑄
由于其碳含量高,鋼水在結(jié)晶器內(nèi)形成的有效坯殼較薄,且相對應(yīng)力較大,易形成內(nèi)裂紋。為得到合格的連鑄坯,采用全程保護(hù)澆鑄。
控制要求:(1)強(qiáng)調(diào)低過熱度恒速澆鑄,過熱度嚴(yán)格控制在15~30℃。(2)弱的二次冷卻能夠減少中心偏析和改善鑄坯結(jié)晶組織,抵制柱狀晶生長,增加等軸晶區(qū)。65Mn鋼生產(chǎn)采用弱的冷卻制度,比水量較Q235約低 0.2L /kg。采用M-EMS單攪拌工藝技術(shù)來減輕中心疏松和偏析,攪拌參數(shù)與75鋼相同。
3、實(shí)際控制情況
由表2可見,終點(diǎn)[C]含量,[S]、[P]較低,滿足工藝要求,但有少部分爐次終點(diǎn)溫度偏低。
表2:轉(zhuǎn)爐冶煉終點(diǎn)控制參數(shù),30爐
T/℃
|
C/%
|
P/%
|
S/%
|
1621~1667
|
0.08~0.16
|
0.009~0.014
|
0.016~0.033
|
65Mn生產(chǎn)過程實(shí)際控制情況符合相關(guān)工藝技術(shù)要求,白渣成分見表3。進(jìn)、出LF鋼水氧活度α[O]分別為(5.6~19.4)×10-6和(2.1~5.5)×10-6,全鋁含量Alt均為0.009%~0.014%。
表3:LF白渣成分,15爐
成分/%
|
R
|
||||
SiO2
|
Al2O3
|
CaO
|
FeO
|
MnO
|
|
14.07~18.66
|
14.59~20.09
|
56.23~59.96
|
0.44~0.64
|
0.24~1.14
|
3.05~3.76
|
連鑄保護(hù)澆鑄方式為:鋼包→中間包采用長水口+密封環(huán),中間包加覆蓋劑,中間包→結(jié)晶器之間采用浸入式水口。連鑄采用M-EMS攪拌工藝技術(shù)。連鑄中間包過熱度及鑄坯拉速控制見表4。
表4:65Mn鋼連鑄過熱度及拉速控制結(jié)果,25爐
測溫次數(shù)
|
中間包過熱度/℃
|
鑄坯拉速/(m·min-1)
|
1
|
19~29
|
2.29~2.36
|
2
|
16~28
|
2.33~2.38
|
3
|
15~30
|
2.35~2.41
|
4
|
21~30
|
2.36~2.40
|
5
|
17~28
|
2.31~2.38
|
4、實(shí)物質(zhì)量
鋼中[Alt]平均僅為0.011%,有利于防止鋼中產(chǎn)生大量的Al2O3系夾雜物。對生產(chǎn)的65Mn鋼20爐化學(xué)成分統(tǒng)計(jì)列于表1。
由表5可知,結(jié)晶器及線材上取樣分析表明,鋼中氣體含量均不高,T[O]較低。由表6可知,65Mn鋼中夾雜物總含量平均值為58×10-6,最小值30×10-6,最大值90×10-6,鋼中夾雜物含量較低。
表5:65Mn鋼中氣體分析結(jié)果,10爐/10-6
取樣
|
N
|
O
|
H
|
結(jié)晶器
|
49~80
|
33~41
|
1.04~3.04
|
線材
|
47~68
|
16~28
|
-
|
表6:65Mn鋼中夾雜物成分和總量,6爐/%
SiO2
|
Al2O3
|
FeO
|
CaO
|
MgO
|
MnO
|
夾雜物總量
|
9.59~17.28
|
60.82~67.33
|
1.93~4.35
|
1.14~1.84
|
5.71~6.14
|
3.20~6.15
|
0.003~0.009
|
取24件鑄坯做低倍硫印檢驗(yàn),其結(jié)晶顯示:鑄坯無內(nèi)裂,鑄坯缺陷少,鑄坯質(zhì)量良好。中心偏析均小于1級,中心疏松≤1級6件,占25%,中心疏松≤0.5級18件,占75%,可見連鑄溫度、拉速制度、冷卻制度、電磁攪拌工藝合理,滿足了65Mn鋼鑄坯的質(zhì)量要求。
11爐65Mn高線盤條組織及力學(xué)性能檢驗(yàn)結(jié)果為σb985~1080MPa,δ1011%~13%,ψ38%~50%,脫碳層0,索氏體1.0~2.0級。
檢驗(yàn)結(jié)果表明,65Mn高線盤條組織良好,力學(xué)性能滿足技術(shù)條件要求。
5、結(jié)論
(1)通過強(qiáng)化轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制,合理的精煉工藝及夾雜物變性工藝可將65Mn鋼中夾雜物平均含量控制在58×10-6,全氧平均含量為22.7×10-6。
(2)采用電磁攪拌、全程保護(hù)澆鑄工藝、低過熱度恒速澆鑄和弱的二冷配水,鑄坯組織良好。
(3)采用現(xiàn)有復(fù)吹轉(zhuǎn)爐→LF→小方坯連鑄工藝路線生產(chǎn)65Mn彈簧鋼,質(zhì)量完全能滿足用戶要求。
TNC編輯部整理
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