重鋼公司5號1200m3高爐高風溫操作實踐
2009-02-25 11:06:03
1、引言
重鋼5號高爐容積為1200m³,目前處于爐役中后期。采用四個內燃式熱風爐提供風溫,設計溫度為1200度,但之前一直未達到理論值。自2006年之后,通過改造熱風爐管道、煤氣富化以及加強槽下篩分管理、采用多環(huán)布料等一系列措施,使用風溫水平逐步達到1170多度,大大降低了焦比,有效地提高了經(jīng)濟技術指標。表1為近幾年主要指標情況。
表1:2004~2006主要經(jīng)濟技術指標
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年份
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日均產(chǎn)量(t)
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利用系數(shù)(t/m³·d)
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焦比(kg/t)
|
煤比(kg/t)
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CO2利用(%)
|
風溫(°C)
|
富氧率(%)
|
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2004
|
2790
|
2.325
|
536
|
97
|
18.91
|
1089
|
1.14
|
|
2005
|
2922
|
2.435
|
539
|
105
|
19.40
|
1099
|
1.98
|
|
2006
|
2816
|
2.347
|
524
|
95
|
19.60
|
1084
|
1.38
|
2、熱風爐改造
2.1煤氣富化
富化煤氣即通過在高爐煤氣中混合高熱值的轉爐煤氣或焦爐煤氣,達到提高煤氣熱值化學熱,提高熱風溫度的目的。重鋼5號高爐原來的焦爐煤氣管道較短,加人的焦爐煤氣混合不均勻。后將其管道加長,并增加了彎道,使焦爐煤氣盡可能的混合均勻,煤氣質量大幅提高,改善了熱風爐的燒爐狀況。
2.2煙巷改造
因換熱器部分堵塞,助燃空氣大部分從煙巷排出,損失了熱量。后將直徑三米的煙巷用鋼板遮了1/2,促使助燃空氣強行通過換熱器,減少了空氣的熱量損失,進一步提高了換熱器溫度。
2.3提高廢氣溫度
重鋼5號高爐采用了熱風爐煙氣余熱回收預熱助燃空氣和煤氣。高爐熱風爐排放的煙氣數(shù)量大,將其回收可以提高熱效率,還可用回收的熱量提高風溫。為了提高風溫,決定將5號高爐熱風爐的廢氣溫度由從前的350度提高到380度,這樣就間接提高了風溫。圖1為廢氣溫度提高前后拱頂溫度極值情況。

2.4提高拱頂溫度到設計值
5號高爐自開爐以來,為了安全起見,拱頂溫度一直沒有達到設計值。通過改造之后,根據(jù)耐火材料的不同,將拱頂?shù)目刂茰囟忍岣叩皆O計值。即1號爐和4號爐由過去的1350度提高到1400度,2號爐和3號爐由1300度提高到1350度,為風溫的提高提供條件。
2.5優(yōu)化燒爐方案
加強職工責任心,優(yōu)化燒爐。采取最佳燒爐方案以最大的煤氣量、最小的空氣過剩系數(shù)配合進行燃燒,使其在最短的時間內達到規(guī)定拱頂溫度。之后,固定煤氣量,適當增大空氣過剩系數(shù),維持燃燒到終結。
3、高爐操作方面
3.1加強篩分管理改善原材料粒度
(1)要求槽下操作工每班清理焦碳篩、燒結礦篩板,調節(jié)閘門,控制給料機排料速度,利于篩盡5mm以下的末子,提高篩分效果;
(2)對槽下設備進行改造,增加給料機,調節(jié)排料速度,促進篩盡末子;
(3)適當調整篩孔度,由原來的8mm調整到現(xiàn)在的5mm,有利于提高篩分效果,減少篩損。
3.2查看原料條件,及時調節(jié)
由于重鋼原材料供應緊張,質量穩(wěn)定性在一定程度上不能保證。每個輪班工長接班必須先到槽下查看原料情況,做到心中有數(shù),及時調節(jié),減少爐況波動焦碳水分波動大時,及時補足焦碳,穩(wěn)定熱制度,減少爐溫波動。
3.3調整布料方式,穩(wěn)定高爐順行
布料矩陣對煤氣利用的提高有很重要的作用。五高爐為無料鐘旋轉溜槽的布料方式,但之前多環(huán)布料一直不成熟,仍采用單環(huán)布料方式。相比單環(huán)布料,多環(huán)布料調劑煤氣分布更靈活,要改變煤氣分布,一般通過改變邊緣或中心的礦或焦的環(huán)數(shù)即可實現(xiàn),而不必改變所有的環(huán),改后是否準確也容易判斷。重鋼由于原料粒級總體偏小,粒級差大,單環(huán)布料容易產(chǎn)生偏析,爐內氣流不穩(wěn),料柱透氣性差,順行不穩(wěn)。
圖2為五高爐多環(huán)布料后的十字測溫和煤氣分布圖。

3.4加強爐內操作管理,逐步提高風溫使用水平
重鋼5號高爐之前由于產(chǎn)量壓力大,為了保證輪班跑足料批,常常通過采用撤風溫來改善壓量關系,熱量主要通過煤粉和焦炭補充。因此,長時間以來,5號高爐的焦比一直居高不下,大量風溫被白白浪費,生產(chǎn)成本也高于其他高爐。為此,操作方針做了以下調整:
(1)通過調整布料角度改善壓量關系,為提高風溫創(chuàng)造條件。
(2)初期適當降低噴煤量,以減少未燃煤粉對透氣性和壓量關系的影響隨著風溫提高,理論燃燒溫度提高到一定程度再適當增加噴煤量。
(3)實行定溫調煤,逐步將風溫用盡。
(4)將熱風壓力控制值由從前的260Kpa提高到270Kpa,頂壓控制在140Kpa~158Kpa。
(5)適當提高風速,進一步開放中心,改善壓量關系。
(6)根據(jù)爐況及風溫使用情況逐步降低焦比。
4、效果
通過一段時間的調整,5號高爐風溫逐步使用到了最大水平(1200°C左右),小時平均值亦達到了1700°C。各項指標均有了較大的改善。表2為改造前2006年到改造后2007年各項經(jīng)濟技術指標情況。
表2:2006~2007各項經(jīng)濟技術指標
|
日期
|
利用系數(shù)t/(m³·d)
|
焦比kg/t
|
煤比kg/t
|
風溫°C
|
冶煉強度t/(m³·d)
|
一級品率%
|
[Si]%
|
[S]%
|
休風率%
|
富氧率%
|
綜合煤氣(CO2)%
|
入爐品位%
|
|
2006
|
2.347
|
524
|
95
|
1084
|
1.258
|
56.89
|
0.50
|
0.030
|
2.37
|
1.38
|
19.60
|
56.18
|
|
2007.1
|
2.425
|
529
|
109
|
1110
|
1.285
|
53.66
|
0.49
|
0.031
|
0.20
|
1.72
|
19.50
|
55.30
|
|
2007.2
|
2.474
|
516
|
111
|
1110
|
1.275
|
53.74
|
0.45
|
0.032
|
0.00
|
1.40
|
19.52
|
54.80
|
|
2007.3
|
2.475
|
522
|
105
|
1121
|
1.298
|
28.96
|
0.44
|
0.031
|
0.00
|
1.44
|
19.40
|
54.91
|
|
2007.4
|
2.426
|
524
|
119
|
1109
|
1.277
|
56.78
|
0.46
|
0.031
|
0.48
|
1.57
|
19.46
|
55.18
|
|
2007.5
|
2.421
|
524
|
121
|
1134
|
1.295
|
66.40
|
0.49
|
0.028
|
2.00
|
1.43
|
19.65
|
55.10
|
|
2007.6
|
2.365
|
525
|
122
|
1130
|
1.284
|
59.28
|
0.47
|
0.027
|
3.33
|
1.16
|
19.27
|
55.11
|
|
2007.7
|
2.425
|
527
|
123
|
1155
|
1.294
|
72.11
|
0.47
|
0.027
|
1.23
|
1.68
|
19.80
|
55.08
|
|
2007.8
|
2.460
|
522
|
126
|
1154
|
1.288
|
79.46
|
0.49
|
0.025
|
0.25
|
0.99
|
20.14
|
55.45
|
|
2007.9
|
2.330
|
515
|
116
|
1150
|
1.265
|
61.22
|
0.52
|
0.030
|
5.07
|
1.21
|
20.03
|
55.44
|
|
2007.10
|
2.475
|
516
|
116
|
1170
|
1.276
|
71.65
|
0.51
|
0.027
|
0.00
|
1.11
|
20.96
|
55.02
|
|
2007.11
|
2.465
|
518
|
120
|
1169
|
1.279
|
52.74
|
0.48
|
0.030
|
0.12
|
1.14
|
20.98
|
56.96
|
4.1風溫、煤比提商
提高熱風溫度是降低焦比和強化高爐冶煉的重要措施之一,對提高噴煤量和燃燒效率創(chuàng)造條件。重鋼5號高爐通過采取以上一系列措施使風溫平均水平提高到目前的1170℃左右,煤比提高到目前的120kg/t(見圖3)。

4.2風速提高
提高風速的目的是活躍中心,創(chuàng)造合理的送風制度。在爐況穩(wěn)定順行的前提下,將熱風壓力的上限由260Kpa提高到270Kpa后,中心進一步開放,壓量關系改善,為料面較為平坦的多環(huán)布料創(chuàng)造條件。
4.3煤氣利用提高,焦比降低
隨著風溫使用值的提高和多環(huán)布料的實施,5號高爐煤氣利用從以前的19.5%左右提高到了21.0%,焦比也由2006年的530Kg/t左右降低到了目前的515Kg/t左右(圖4)。

5、結語
重鋼5號高爐通過對熱風爐的改造和高爐操作制度的調整,風溫使用水平大大提高,避免了浪費,有效地降低了冶煉成本。同時通過采取措施使爐況有了較大的改善,在入爐品位下降的條件下,各項經(jīng)濟技術指標仍然有了較大提高。
TNC編輯部整理
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