鄂鋼棒材廠改變軋輥裝配方法節(jié)約成本效果明顯
2009-11-26 09:16:45
鄂鋼棒材廠技術(shù)設(shè)備科軋輥管理員蔡俊對(duì)熱軋一車間粗軋平軋輥,采取上、下軋輥交替的裝配方法,使粗軋單套軋輥的過(guò)鋼量比過(guò)去提高20%,兩年來(lái),共節(jié)約粗軋Φ610mm平軋輥2套、Φ480mm平軋輥6套,節(jié)約成本44.8萬(wàn)元。
過(guò)去,由于粗軋?jiān)诰軋輥的下輥散熱條件差,一套軋輥從上線使用到下線,下輥軋槽比上輥軋槽的磨損程度大且龜裂深。在對(duì)使用下線后的軋輥進(jìn)行車削加工時(shí),要把上下軋輥軋槽里的裂紋全部車削掉,因而既增加了車削量,又降低了軋輥的使用率,影響了成本費(fèi)用。
2007年10月份,蔡俊便萌發(fā)了改進(jìn)軋輥裝配方法的念頭。他通過(guò)對(duì)粗軋Φ480mm軋輥進(jìn)行跟蹤觀察和測(cè)量,發(fā)現(xiàn)在線使用的下輥輥身溫度比上輥輥身溫度偏高10℃至15℃,使用下線后的下輥軋槽比上輥軋槽的磨損深1至1.5 mm。同時(shí),軋輥的最大輥徑為480mm,報(bào)廢輥徑為440mm,一對(duì)新軋輥的標(biāo)準(zhǔn)車削加工量只有40mm,所以要同時(shí)消除上下軋輥軋槽的龜裂深度,每次需車削15mm左右,一對(duì)新軋輥只能使用2至3次就報(bào)廢。
針對(duì)生產(chǎn)實(shí)際,2008年1月,蔡俊建議熱軋一車間裝輥班將車削加工后有少許裂紋的Φ480mm、Φ610mm平軋輥裝在上輥,沒(méi)有裂紋的軋輥裝在下輥,使用下線后,上下軋輥軋槽的裂紋深度基本一致,增強(qiáng)了軋輥的鋼度與強(qiáng)度,再次車削相同的加工余量,就可同時(shí)消除上下軋輥軋槽的裂紋,不僅一對(duì)軋輥的車削加工量比過(guò)去減少三分之一,而且有效地降低了軋輥消耗。
TNC編輯部整理
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