鄂鋼成功應(yīng)用“除塵焦粉回配”技術(shù)
2007-01-11 08:55:53
武鋼集團鄂鋼焦化廠成功應(yīng)用“除塵焦粉回配”技術(shù),將難以處置的除塵焦粉直接回兌配煤煉焦生產(chǎn),實現(xiàn)了除塵焦粉的有效循環(huán)利用,推動焦化環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展,該廠2006年回配焦粉22000余噸,創(chuàng)造經(jīng)濟效益510萬元。
鄂鋼焦化廠配套環(huán)保項目投運以來,廠區(qū)污染和周邊環(huán)境得到改善,尤其是干法熄焦和除塵設(shè)施的使用,有效回收了生產(chǎn)中的煤粉和炭粉,每天因此生產(chǎn)除塵焦粉近 90噸,而除塵焦粉70%的顆粒小于0.5MM,輸送到噴煤和燒結(jié)都不能充分利用,對外銷售每噸焦粉只賣到原煤價格的一半,一年就此一項造成經(jīng)濟損失達幾百萬元。該廠技術(shù)人員根據(jù)行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗,并結(jié)合生產(chǎn)實際,認(rèn)為除塵焦粉不需處理,直接回配應(yīng)該可行,為此,“除塵焦粉回配”技術(shù)應(yīng)用被列為2006年鄂鋼焦化廠降本增效的攻關(guān)課題之一。
堆積的除塵焦粉影響生產(chǎn)運行的正常秩序,鄂鋼焦化廠技術(shù)人員自我加壓,主動放棄雙休日,一邊多方積極查閱資料,一邊進行小焦?fàn)t配比實驗。他們分析認(rèn)為,除了合理運用除塵焦粉回兌配煤,圍繞焦炭質(zhì)量以獲得科學(xué)的配料比是整個實驗成功的關(guān)鍵,因除塵焦粉性質(zhì)與原料瘦煤性質(zhì)相近,第一個方案在原料配比中直接添加除塵焦粉入料投試驗,但生產(chǎn)的焦炭工業(yè)性質(zhì)不理想。緊接著提出調(diào)整配比后直接頂替瘦煤配料的方案,進行過程中多次調(diào)整配比,但焦炭的工業(yè)性質(zhì)仍不合格。面對多次的失敗,技術(shù)人員反復(fù)對比實驗結(jié)果,小焦?fàn)t實驗一度停滯。
面對困難,鄂鋼焦化廠技術(shù)人員不氣餒,不斷總結(jié),全天候守在小焦?fàn)t旁一次又一次做實驗,發(fā)現(xiàn)加入瘦煤配料生產(chǎn)焦炭質(zhì)量有所提高,這一信息讓技術(shù)人員意識到實驗進入誤區(qū),從表象上認(rèn)為除塵焦粉性質(zhì)接近瘦煤,簡單頂替可行。放棄這一思維,保持原配料不變,只在配比上調(diào)整加入適量的焦粉,在整個配料比中除塵焦粉的比例極少。本著這一想法,第三個方案投入實驗,在調(diào)整配比后加入2%的除塵焦粉生產(chǎn)的焦炭質(zhì)量M10基本穩(wěn)定,M44略有提高,焦炭工業(yè)性質(zhì)可靠。
為避免焦粉對煤前的二次污染,經(jīng)鄂鋼配煤小組配比認(rèn)定,結(jié)合該廠堆送料工藝,選用除塵焦粉于煤后系統(tǒng)回配生產(chǎn)的工藝技術(shù),成功設(shè)計建造了焦粉回配裝置。投產(chǎn)兩周便實現(xiàn)了每天90噸除塵焦粉全部回兌配煤,生產(chǎn)的焦炭質(zhì)量穩(wěn)定,除塵焦粉產(chǎn)量無明顯變化!俺龎m焦粉回配”技術(shù)項目的成功應(yīng)用,不僅有效地降低了配料成本,在環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展上起到了推進作用。