寶鋼湛江4200mm厚板工程軋后冷卻系統(tǒng)升級改造
2017-12-25 12:08:20
寶鋼湛江鋼鐵有限公司搬遷利用羅涇
羅涇
1)采用層流冷卻方式,穩(wěn)定性不高;
2)輥道間距小,可布置的噴嘴密度低;
3)DQ噴頭設計不合理,缺乏水凸度調節(jié)手段;
4)管道設計不合理;
5)邊部溫度控制系統(tǒng)設計存在缺陷;
6)軟件設計(應用軟件及模型)不夠完善。
雖然寶鋼對該系統(tǒng)進行了相應的改進,取得了一定的效果,但由于系統(tǒng)缺陷比較明顯,相關問題仍然存在,如果只對原系統(tǒng)進行搬遷及局部改進,其必將再次成為品種開發(fā)和生產物流順行的瓶頸。從提高產品質量、降低生產成本和品種開發(fā)等方面考慮,本工程決定充分利用產線搬遷的時機,采用新一代軋后冷卻系統(tǒng),提高厚板產線冷卻系統(tǒng)和相關產品的競爭力。
本次改造引起的變化及建設內容,如表1所示。
表1:升級改造的建設內容
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序號 |
項目名稱 |
主車間 |
水處理站 |
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1 |
主體設備 |
新裝置代原軋后冷卻裝置 |
新增部分給排水設備。替代部分原搬遷利舊設備 |
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2 |
電氣設備 |
新的電氣控制及傳動設備替代原搬遷利舊設備 |
新增部分供配電、電氣傳動和控制設備,替代部分原搬遷利舊設備 |
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3 |
工業(yè)管道 |
重新布置 |
重新布置 |
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4 |
電氣橋架及電纜 |
重新布置 |
重新布置 |
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5 |
建構筑物 |
主廠房不變 |
高位水箱高度提高,重新設計 |
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6 |
設備基礎 |
設備基礎改變,結合已施工的設備基礎樁布置重新設計 |
設備基礎改變,重新設計 |
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7 |
軟件 |
重新設計,全新更新 |
重新設計,部分更新 |
3 改造措施
3.1 工藝設備
根據生產工藝的要求,本工程主要考慮更新軋后冷卻裝置本體,該區(qū)域的輥道部分考慮利舊改造,主要設備組成如下:
輸入輥道 利舊改造
本體 新建
輸送輥道 新建
輸出輥道 利舊改造
新建軋后冷卻裝置的主要技術參數如下:
類型:噴射冷卻型
長度:
用水量:高壓水:Max
低壓水:Max
頂噴水:Max
冷速(h=
低壓:Max
噴嘴布置形式:完全嵌入式
輥道間距:
輥道速度:Max.
邊部遮蔽傳動方式:蝸輪蝸桿傳動
水凸度調節(jié)范圍:0~100% 可調
3.2 電氣系統(tǒng)
原有系統(tǒng)的供配電、電氣傳動及自動控制系統(tǒng)均根據新建設備進行改造,新增部分電氣設備替代原部分設備。
電氣裝機容量變化不大,原設備本體供配電系統(tǒng)不變。
水處理站設備變化較大,供配電系統(tǒng)新增6臺10 kV高壓開關柜,為2臺500 kW 頂噴供水泵、3臺250 kW高位水箱供水泵及新增的1臺整流變壓器供電。
10 kV高壓開關柜均為饋線柜,與軋后冷卻水處理站電氣室原有的10 kV開關柜拼裝在一起,柜內主母線的規(guī)格、布置形式均能保證新、舊柜子順利連接。
原傳動裝置由于電機容量及控制方式的變化全部進行了替換并有部分增加。新增傳動裝置選用德國西門子公司S120系列傳動裝置。具體如下:
1)工藝設備的傳動。
a.新裝置輥道為25根,人口1根輥,出口8根輥,每臺電機22 kW,因傳動形式改變,此部分電氣傳動裝置全部替換;
b.原裝置的邊部遮擋為4臺恒速電機,而新裝置的邊部遮擋為8臺單獨變頻調速電機,此部分電氣傳動裝置全部替換。
2)水處理泵站的傳動。
a.原水處理站高壓供水設有4臺(3用1備)變頻供水泵,每臺泵電機為500kW,690V。采用新系統(tǒng)以后,變頻主泵臺數不變,每臺泵電機為630kW,690V。電機容量發(fā)生很大改變,因此,新增4臺690V變頻裝置,替代原變頻裝置。
b.高壓水箱新增1臺250 kW、690V變頻供水泵及1臺690V變頻裝置。
c.新增1臺21500 kVA整流變壓器,為4臺高壓供水泵和1臺250kW高位水箱供水泵供電。
新裝置的電氣控制系統(tǒng)(L1、L2)由設備供貨商負責,相關檢測元件隨設備成套供貨。
水處理站的L1級電氣控制系統(tǒng)根據新增設備情況進行了改造,部分現場操作盤進行了重新制作。
3.3 給排水設施
原設計搬遷利舊羅涇厚板產線相應水處理站設備,采用新裝置后,水量、水壓均有較大變化,見
表2~表3。
表2:原有裝置的用戶點及用水量
|
序號 |
用水戶名稱 |
用水量/(m³.h-1) |
供水壓力/MPa |
供水溫度/℃ |
溫升/℃ |
水質 |
用水制度 |
|
1 |
側噴系統(tǒng) |
200 |
1.3 |
35 |
5 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
|
2 |
高壓段冷卻系統(tǒng) |
7000 |
0.5 |
35 |
5 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
|
3 |
低壓段冷卻系統(tǒng) |
6500,Max.1600 |
0.15 |
35 |
5 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
表3:新裝置的用戶點及用水量
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序號 |
用水戶名稱 |
用水量/(m³.h-1) |
供水壓力/MPa |
供水溫度/℃ |
溫升/℃ |
水質 |
用水制度 |
|
1 |
側噴系統(tǒng) |
700,Max.1290 |
1.0 |
35 |
3 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
|
2 |
高壓段冷卻系統(tǒng) |
7000,Max.12260 |
0.5 |
35 |
3 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
|
3 |
低壓段冷卻系統(tǒng) |
6000,Max.11146 |
0.2 |
35 |
3 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
水處理站的設備、管道進行了相應的調整,在盡可能對現有系統(tǒng)的設備整修利用的前提下,對滿足不了工藝需求的設備進行了新增更換。
本次改造于2016年5月完成,通過對主體設備的更換及公輔設備的擴容及改造,得到了比原系統(tǒng)冷卻能力更強、效率更高、控制范圍更廣、冷卻均勻性更好的新系統(tǒng),一次性通過了現場嚴苛的性能考核。
改造后,厚板產線冷卻系統(tǒng)和相關產品的競爭力顯著提高,產品質量明顯提升,部分鋼種生產成本大幅下降,同時滿足了用戶開發(fā)高強鋼種的需要。實際結果表明,此次升級改造對提高產品質量、降低生產成本和提高品種開發(fā)能力有明顯的效果。同時,本工程也為今后其他現場類軋后冷卻系統(tǒng)升級改造提供了借鑒。
來源:中冶京誠


