湛江鋼鐵發(fā)布2020年節(jié)能環(huán)保優(yōu)秀案例
2021-09-08 08:21:15
2020年,湛江鋼鐵36項能效指標(biāo)創(chuàng)年度歷史最優(yōu),創(chuàng)優(yōu)率達(dá)75%。全國耗能鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備節(jié)能降耗對標(biāo)競賽,湛江鋼鐵燒結(jié)、高爐、轉(zhuǎn)爐連續(xù)三年獲評“冠軍爐”、“優(yōu)勝爐”稱號,還榮獲全國“水效領(lǐng)跑者”、2020年度重點用能行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”、2020年度廣東省綠牌企業(yè)等稱號。
8月25日,湛江鋼鐵舉辦節(jié)能環(huán)保優(yōu)秀案例發(fā)布活動。公司副總經(jīng)理金再柯,五廠四部及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、先進(jìn)代表等參加活動。會議對6篇榮獲優(yōu)秀課題、10篇鼓勵課題及匡朝輝等55位大湛鋼“2020年度節(jié)能環(huán)保先進(jìn)個人”獲獎代表進(jìn)行頒獎。
一、提高板坯熱裝率,降低燃料消耗
目標(biāo):板坯熱裝率提升20%
計策:厚板廠主動求變、深挖潛能,通過以提高板坯熱裝率為中心,優(yōu)化工序內(nèi)部順控邏輯、探索試驗新型割炬在機(jī)試驗、打破常規(guī)運(yùn)行方式,加強(qiáng)上下工序協(xié)同,建立了新的庫內(nèi)板坯運(yùn)行方式,及以熱裝計劃為主線的生產(chǎn)計劃設(shè)計和調(diào)整原則,板坯熱裝率提升20%,進(jìn)一步降低燃料消耗和加工成本。
成果:1、焦化廢水發(fā)生量較目標(biāo)超額完成,實現(xiàn)了焦化廢水消納平衡。2、節(jié)約工業(yè)水成本134.3萬元/年,年節(jié)約純水成本179.1萬元/年。
二、提高4CC中間包連澆爐數(shù),降低能源消耗
目標(biāo):4CC中間包連澆爐數(shù)提升20%,降低煉鋼燃耗
計策:煉鋼廠立足現(xiàn)場、開源節(jié)流,深挖中間包連澆空間,提升4號機(jī)中間包連澆爐數(shù)。通過優(yōu)化耐材涂層、大數(shù)據(jù)分析制定合理連澆爐數(shù)及鑄機(jī)提拉速,4號機(jī)中間包連澆爐數(shù)提升26.2% ,達(dá)歷史最優(yōu),年化效益607萬元,為打造綠色碳鋼基地做出貢獻(xiàn)。
成果:1、4號機(jī)中間包連澆爐數(shù)提升到8爐/TD以上。2、降低中間包烘烤能耗20.7%,每月節(jié)省焦?fàn)t煤氣19.2km2
三、提升空壓站送出能力,降低電耗
目標(biāo):2021年挑戰(zhàn)更優(yōu)電耗指標(biāo),挑戰(zhàn)單臺空壓機(jī)減去吸干機(jī)損耗每小時送出提升5%
計策:能源環(huán)保部“提升空壓站送出能力,降低電耗”自主管理團(tuán)隊積極主動,挖掘現(xiàn)有設(shè)備潛能,不斷調(diào)整設(shè)備參數(shù),優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行。通過大量數(shù)據(jù)調(diào)查分析,探索吸干機(jī)最優(yōu)運(yùn)行時間,減少氣損量。針對空壓機(jī)電流上調(diào)對機(jī)組各方面產(chǎn)生的影響,大膽實踐,逐項攻關(guān),實現(xiàn)機(jī)組送出能力提升。
成果:1、實施后電耗完成挑戰(zhàn)目標(biāo),創(chuàng)歷史最優(yōu)水平。2、實施后單臺效率提升達(dá)到9.3%,超過挑戰(zhàn)目標(biāo)的5%。3、年減少用電成本235萬元(電價0.5/kWh)
四、綠色制造,無取向硅鋼Cr6+廢液解毒
目標(biāo):Cr6+濃度≤0.05mg/L
計策: 2020年8月,冷軋廠硅鋼機(jī)組“含鉻廢液預(yù)處理系統(tǒng)”熱負(fù)荷試車成功且處理后六價鉻濃度明顯優(yōu)于0.05mg/L。攻關(guān)團(tuán)隊從現(xiàn)場實際需求出發(fā),集中力量探索攻關(guān)六價鉻廢液解毒的關(guān)鍵工藝以及現(xiàn)場操作的可行性和安全性,自主積極主動地思考策劃,一次次試驗跟蹤,解決了六價鉻還原成三價鉻的工藝難題。系統(tǒng)的成功投運(yùn),打通了公司實現(xiàn)100%固廢不出廠的“最后一公里”。
成果:1、系統(tǒng)自動運(yùn)行率達(dá)100%,系統(tǒng)運(yùn)行Cr6+達(dá)標(biāo)率為100%。2、節(jié)約硅鋼涂層廢液、科德電鍍廢液和廢液委外處理費用約420萬元/年。3、形成專利7項,技術(shù)秘密3項。
五、提高燒結(jié)余熱蒸汽回收,助力極致成本
目標(biāo):燒結(jié)余熱蒸汽回收提升5.8kg/t
計策:為提高余熱利用效率,煉鐵廠燒結(jié)單元開展自主攻關(guān),科學(xué)系統(tǒng)分析影響余熱蒸汽回收的末端因素,并針對問題采取各項措施,全面系統(tǒng)優(yōu)化鍋爐操業(yè)管理,有效解決了燒結(jié)蒸汽回收偏低的問題。燒結(jié)余熱回收蒸汽團(tuán)隊充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,合理運(yùn)用自主管理、六西格瑪?shù)裙ぞ邽闊Y(jié)結(jié)能、環(huán)保出謀劃策,實現(xiàn)了燒結(jié)噸礦余熱回收蒸汽產(chǎn)量提升顯著。
成果:1、2020年蒸汽平均發(fā)生量超額完成目標(biāo),創(chuàng)歷史最好水平,年效益約700余萬元。2、形成1項專利:一種燒結(jié)臺車用耐腐蝕爐篦條材料及制造方法。