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重鋼新區(qū)經(jīng)濟性潔凈鋼生產(chǎn)工藝研發(fā)與應用

2013-01-16 09:15:21

●CAS直走精煉工藝的推廣
 
CAS精煉工藝以其投資省、操作方便、成本低、處理速度快、有利于在線調(diào)整成份、減少吹氬過程鋼水二次污染等優(yōu)點而得到推廣應用。
 
為解決投產(chǎn)初期精煉設備能力不足的問題,201011月份開始加大BOF—CAS—CC工藝路線比例。新區(qū)實行一鋼多級后,90%以上的鋼種均為含鋁鋼,因此生產(chǎn)初期時常發(fā)生中包水口結瘤或鋼包水口堵塞,造成當爐鋼水澆不完或連鑄斷澆,嚴重干擾了正常的生產(chǎn)組織,造成一定的經(jīng)濟損失。
 
對轉爐后攪的強度和時間進行優(yōu)化后,轉爐終點氧可穩(wěn)定在600-800ppm,與傳統(tǒng)工藝相比,終點氧降低127ppm,從根本上減少了氧化物夾雜的生成。頂渣脫氧工藝優(yōu)化后,渣中(FeO+MnO)含量可降低2.68%,達到2.0%以下,有效防止了鋼水二次氧化。
 
連鑄中間包鋼水直走CAS碳素鋼T[O]≤60ppm、低合金鋼T[O]≤50ppm,鋼水潔凈度得到提高,含鋁和非含鋁鋼單連澆爐數(shù)分別達到1920爐,鋼水可澆性良好,軋鋼性能穩(wěn)定良好。目前煉鋼廠直走CAS工藝路線比例達到50%左右,生產(chǎn)組織靈活,生產(chǎn)成本降低。
 
經(jīng)濟性潔凈鋼生產(chǎn)
 
低成本、高效、潔凈鋼生產(chǎn)工藝的開發(fā)應用
 
低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼,采用轉爐—CAS—CC工藝路線存在鋼水潔凈度低、鋼水可澆性差的情況,轉爐—LF—CC工藝路線則成本高、碳硅成分控制難度大煉成率低。
 
煉鋼廠通過鋼水氧含量的變化規(guī)律摸索、最佳渣系組成研究、轉爐出鋼脫氧合金化工藝優(yōu)化、CAS頂渣改質工藝研究等措施,成功開發(fā)了適應低碳低硅鋼生產(chǎn)的RH碳脫氧工藝,達到了降低生產(chǎn)成本、減少鋼中夾雜物的目的,F(xiàn)低碳低硅鋼主要指標見下表:
 
 
鋼中全氧含量
/ppm
連澆爐數(shù)/
噸鋼成本
//噸鋼
平均
最大
經(jīng)CASLF處理
86.25
4.8
7
168.5
經(jīng)RH處理(新工藝)
31
14.5
18
120.34
對比
-55.25
9.7
+11
-48.16
 
表中可看出,鋼中全氧降低55.25ppm,噸鋼成本節(jié)約48.16元,鋼水最大連澆爐數(shù)由7爐延長至18爐,平均連澆爐數(shù)由4.8爐延長至14.5爐。此方法簡單易于操作、便于生產(chǎn)組織,生產(chǎn)成本低,具有推廣應用的價值。
 
經(jīng)過上述工作結合其它大量生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,目前煉鋼廠已初步建立了經(jīng)濟性的潔凈鋼生產(chǎn)平臺。
 
收稿時間:20127
來源:重鋼

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