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重鋼影響KR脫硫劑消耗的原因分析及解決措施

2013-03-13 16:12:17

KR脫硫?qū)χ劁搧碚f屬于新工藝,整個(gè)工藝從武鋼引進(jìn)。無論是工藝管理、設(shè)備條件,還是職工操作都處于剛認(rèn)識(shí)階段。KR脫硫是利用插人鐵水中的攪拌器,使容器中的鐵水高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生旋渦,將脫硫劑卷人鐵水中,使脫硫劑與高溫鐵水充分混合、反應(yīng),達(dá)到脫除鐵水中硫的目的。鐵水預(yù)處理脫硫,既可達(dá)到良好的脫硫效果,又可降低生產(chǎn)成本,而如何降低脫硫劑消耗成為降低生產(chǎn)成本的關(guān)鍵。
 
1、存在的問題
 
KR脫硫工藝屬新工藝、新設(shè)備,需對如下方面進(jìn)行完善:
 
1)脫硫劑的選擇,確定最優(yōu)脫硫劑條件及配比;
2)鐵水條件的確認(rèn);
3)工藝技術(shù)的完善及模型的應(yīng)用;
4)設(shè)備精度的校對及穩(wěn)定;
5)操作人員操作的工藝的穩(wěn)定。
 
2、影響脫硫粉劑的原因分析及解決措施
 
2.1、影響脫硫粉劑的原因
 
影響脫硫粉劑消耗的主要原因如圖所示。
 
圖:影響脫硫粉劑消耗的原因分析圖
 
2.2、原因分析
 
1)脫硫率與脫硫粉劑的關(guān)系
 
20101月,開展了影響KR脫硫效果的相關(guān)調(diào)查分析,共收集了61組數(shù)據(jù),得出了相關(guān)結(jié)果。其中脫硫率與粉劑消耗的關(guān)系如圖所示。其方程為y=48.0545+6.6289x-0.3329x2,顯著性(T分布)為:0.5613,方程擬合較差。
 
2)鐵水條件
 
鐵水條件對脫硫劑的消耗最要是鐵水硫含量、鐵水溫度及鐵水硅含量。
 
3)脫硫工藝
 
脫硫工藝處于摸索階段,KR模型應(yīng)用率低,對脫硫劑使用量預(yù)測不夠精確。
 
4)人員操作
 
KR屬于新工藝,正處于摸索熟悉階段,操作人員也需進(jìn)一步熟悉。
 
5)設(shè)備條件
 
設(shè)備存在誤差,將影響模型應(yīng)用率,降低模型對脫硫劑消耗的預(yù)測精度。目前影響指標(biāo)的設(shè)備問題較多,重點(diǎn)是鐵水罐傾翻速度慢,影響處理周期;1”位攪拌頭轉(zhuǎn)速最大只到90r/min,影響脫硫效果;脫硫劑計(jì)量不準(zhǔn)確,影響脫硫劑的消耗。
 
2.3、解決措施
 
1)針對設(shè)備問題,煉鋼廠加強(qiáng)了與項(xiàng)目部的溝通,由項(xiàng)目部協(xié)調(diào)各廠家,加快對2”工位的修復(fù)工作,同時(shí)改善1#工位轉(zhuǎn)速不達(dá)標(biāo)及3#工位超負(fù)荷運(yùn)行后需檢修等問題。
 
2)針對鐵水條件問題,年初由于剛投產(chǎn),鐵水量不足且鐵水成分波動(dòng)大,對脫硫影響較大。目前隨著l#高爐即將投人使用以及2#高爐產(chǎn)量的逐漸增大,鐵水量逐漸穩(wěn)定,鐵水成分波動(dòng)有所改善。但出鐵時(shí)間仍然存在較大波動(dòng)?偟膩碚f,隨著1“高爐的投產(chǎn)鐵水量將增多,鐵水成分穩(wěn)定性將得到較大的改善。
 
3)針對脫硫劑條件,對KR脫硫生產(chǎn)的整個(gè)過程進(jìn)行了大量的摸索實(shí)踐工作,現(xiàn)階段工藝操作基本穩(wěn)定。同時(shí),加強(qiáng)了對脫硫劑粒度等相關(guān)指標(biāo)的檢驗(yàn),提高了脫硫率。
 
4)針對職工操作水平問題,加強(qiáng)對職工理論知識(shí)、操作水平及崗位意識(shí)的培訓(xùn),使得目前職工知識(shí)水平大幅提高、操作技能基本穩(wěn)定
 
3、結(jié)論
 
①鐵水條件對脫硫率影響較大,尤其是鐵水硫含量及鐵水溫度。
②脫硫劑中的有效CaO含量、CaO活度及脫硫劑粒度對脫硫劑消耗影響顯著。
③設(shè)備的穩(wěn)定、操作人員的熟悉程度對脫硫劑消耗有顯著影響
 
收稿時(shí)間:2012
來源:重鋼

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