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重鋼新區(qū)煉鋼工藝技術(shù)的突破與創(chuàng)新

2013-03-14 10:50:40

重鋼新區(qū)第一煉鋼廠(以下簡(jiǎn)稱煉鋼廠)于200912月份投產(chǎn)至今,生產(chǎn)質(zhì)量日趨穩(wěn)定,在煉鋼新一代工藝流程中,集成運(yùn)用了大量的新工藝技術(shù),經(jīng)近兩年的摸索優(yōu)化工作,初見成效。
 
1、RH干式真空系統(tǒng)正;瘧(yīng)用
 
重鋼煉鋼廠210tRH是世界首套采用干式真空系統(tǒng)作為真空獲得設(shè)備的大型裝置,2010625熱試車一次性成功。
 
1.1、自主開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)
 
開發(fā)出干式真空系統(tǒng)與RH工藝匹配的控制程序,并成功應(yīng)用于RH本處理、輕處理、深脫碳處理、升溫處理模式中;
 
開發(fā)RH頂槍吹氧功能,解決了干式真空系統(tǒng)對(duì)吹氧期間高溫、高CO含氧煙氣的適應(yīng)性問題,現(xiàn)用于深脫碳和鋼水升溫;
 
已開發(fā)真空槽內(nèi)加入脫硫劑對(duì)鋼水脫硫工藝,且可滿足干式真空系統(tǒng)對(duì)粉塵含量的苛刻要求。
 
開發(fā)RH控氮工藝,針對(duì)含氮鋼可將氮含量控制在目標(biāo)值士SPm范圍內(nèi)。
 
1.2、干式真空系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)
 
對(duì)干式真空系統(tǒng)的抽氣能力進(jìn)行測(cè)試,可達(dá)到與蒸汽泵同等效果。見表1;
 
1:干式真空系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)
項(xiàng)目
干式真空系統(tǒng)
蒸汽泵系統(tǒng)
極限真空度(Pa
18
20
從大氣到67 Pa時(shí)間(min
4.2~4.5,平均4.34
45
 
1.3、RH冶金效果
 
脫氫效果
 
真空度≤266Pa,在初始?xì)浜?le;4ppm時(shí),鋼水循環(huán)10min鋼水中氫含量已   2ppm,在循環(huán)時(shí)間15min時(shí)可達(dá)到1.5ppm以下;最低可至0.7ppm,平均1.12ppm。
 
脫碳效果
 
當(dāng)鋼水初始碳含量250-350ppm、初始氧含量500-600ppm,真空度≤266Pa情況下,循環(huán)15min鋼水中碳含量可達(dá)30ppm以下,循環(huán)20min可達(dá)15ppm以下,最低可達(dá)9ppm。
 
脫氮效果
 
以低碳低硅鋼為例,RH進(jìn)站氮含量均≤40ppm,在此前提下脫氮效率28.13%。見表2
 
2RH脫氮效果
項(xiàng)目
RP進(jìn)站氮含量ppm
RH出站氮含量ppm
脫氮量ppm
RH脫氮率/%
最大值
39
32
11
35.4
最小值
16
9
2
4.6
平均值
24.5
17.6
6.9
28.13
 
鋼水潔凈度
 
本處理氫平均1.12ppm,氮平均22ppmT[O]8-30ppm;輕處理、低碳鋼處理;氮含量平均25ppm,T[O]15-35ppm。
 
在重鋼RH運(yùn)行半年后,隨著RH功能及新產(chǎn)品的開發(fā),出現(xiàn)過濾器內(nèi)布袋被燒及真空泵體溫度過高報(bào)警的現(xiàn)象,一度嚴(yán)重影響RH生產(chǎn),經(jīng)過大量跟蹤與摸索并采取相關(guān)措施后,已得以解決。
 
2、經(jīng)濟(jì)性潔凈鋼生產(chǎn)平臺(tái)的建立
 
當(dāng)前低成本、高效、潔凈生產(chǎn)工藝的開發(fā)研究,已成為各大鋼廠節(jié)能降本的重要手段之一,煉鋼廠在經(jīng)濟(jì)性潔凈鋼生產(chǎn)平臺(tái)的建立上做了以下工作:
 
2.1、CAS直走精煉工藝的推廣
 
CAS精煉工藝以其投資省、操作方便、成本低、處理速度快、有利于在線調(diào)整成份、減少吹氬過程鋼水二次污染等優(yōu)點(diǎn)而得到推廣應(yīng)用。
 
為解決投產(chǎn)初期精煉設(shè)備能力不足的問題,201011月份開始加大BOF-CAS-CC工藝路線比例。新區(qū)實(shí)行“一鋼多級(jí)”后,90%以上的鋼種均為含鋁鋼,因此生產(chǎn)初期時(shí)常發(fā)生中包水口結(jié)瘤或鋼包水口堵塞,造成當(dāng)爐鋼水澆不完或連鑄斷澆,嚴(yán)重干擾了正常的生產(chǎn)組織,造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。
 
對(duì)轉(zhuǎn)爐后攪的強(qiáng)度和時(shí)間進(jìn)行優(yōu)化后,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧可穩(wěn)定在600-800ppm,與傳統(tǒng)工藝相比,終點(diǎn)氧降低127ppm,從根本上減少了氧化物夾雜的生成。頂渣脫氧工藝優(yōu)化后,渣中(FeO+MnO)含量可降低2.68%,達(dá)到2.0%以下,有效防止了鋼水二次氧化。
 
連鑄中間包鋼水直走CAS碳素鋼T[O]60ppm、低合金鋼T[O]50ppm,鋼水潔凈度得到提高,含鋁和非含鋁鋼單連澆爐數(shù)分別達(dá)到1920爐,鋼水可澆性良好,軋鋼性能穩(wěn)定良好。目前煉鋼廠直走CAS工藝路線比例達(dá)到50%左右,生產(chǎn)組織靈活,生產(chǎn)成本降低。
 
2.2、低成本、高效、潔凈鋼生產(chǎn)工藝的開發(fā)應(yīng)用
 
低碳低硅鋁鎮(zhèn)靜鋼,采用轉(zhuǎn)爐-CAS-CC工藝路線存在鋼水潔凈度低、鋼水可澆性差的情況,轉(zhuǎn)爐-LF-CC工藝路線則成本高、碳硅成分控制難度大煉成率低。
 
煉鋼廠通過鋼水氧含量的變化規(guī)律摸索、最佳渣系組成研究、轉(zhuǎn)爐出鋼脫氧合金化工藝優(yōu)化、RH碳脫氧工藝開發(fā)、CAS頂渣改質(zhì)工藝研究等措施,成功開發(fā)了適應(yīng)低碳低硅鋼生產(chǎn)的RH碳脫氧工藝,達(dá)到了降低生產(chǎn)成本、減少鋼中夾雜物的目的,現(xiàn)低碳低硅鋼主要指標(biāo)見表3。
 
3:低碳低硅鋼主要指標(biāo)
 
鋼中全氧含量/ ppm
連澆爐數(shù)/
噸鋼成本//噸鋼
平均
最大
經(jīng)CASLF處理
86.25
4.8
7
168.5
經(jīng)RH處理(新工藝)
31
14.5
18
120.34
對(duì)比
-55.25
9.7
+11
-48.16
 
表中可看出,鋼中全氧降低5.25ppm,噸鋼成本節(jié)約48.16元,鋼水最大連澆爐數(shù)由7爐延長(zhǎng)至18爐,平均連澆爐數(shù)由4.8爐延長(zhǎng)至14.5爐。此方法簡(jiǎn)單易于操作、便于生產(chǎn)組織,生產(chǎn)成本低,具有推廣應(yīng)用的價(jià)值。
 
經(jīng)過上述工作結(jié)合其它大量生產(chǎn)工藝的優(yōu)化,目前煉鋼廠已初步建立了經(jīng)濟(jì)性的潔凈鋼生產(chǎn)平臺(tái)。
 
3、無缺陷鑄坯生產(chǎn)控制技術(shù)應(yīng)用
 
投產(chǎn)初期,鑄坯表面主要缺陷以寬面角部凹坑、縱裂紋、角部橫裂紋(主要表現(xiàn)在含妮釩欽等微量元素低合金鋼上)為主,嚴(yán)重影響煉鋼生產(chǎn)順行、軋鋼合同兌現(xiàn)。
 
針對(duì)鑄坯質(zhì)量缺陷公司相關(guān)部門、煉鋼廠與重慶大學(xué)一起展開了專項(xiàng)攻關(guān):無缺陷鑄坯生產(chǎn)技術(shù)的研究應(yīng)用。
 
項(xiàng)目組通過調(diào)整鋼種成分(優(yōu)化鋼水成分避開敏感包晶點(diǎn)[C]含量)、優(yōu)化改造二冷系統(tǒng)、保證鑄機(jī)設(shè)備精度、強(qiáng)化連鑄的穩(wěn)態(tài)操作、優(yōu)化改進(jìn)結(jié)晶器保護(hù)渣、漏鋼預(yù)報(bào)及動(dòng)態(tài)輕壓下的應(yīng)用正;、研究應(yīng)用倒角結(jié)晶器、研究應(yīng)用鑄坯表面質(zhì)量在線檢測(cè)等諸多工作,建立完善了鑄坯質(zhì)量的生產(chǎn)監(jiān)控保證體系,連鑄坯質(zhì)量明顯改善(見表4)。
 
4:鑄坯質(zhì)量情況表
鑄機(jī)號(hào)
斷面規(guī)格mm×mm
主要生產(chǎn)鋼種
表面合格率,%
角部橫裂紋,%
低倍評(píng)級(jí)≤B1.0,%
攻關(guān)前
攻關(guān)后
攻關(guān)前
攻關(guān)后
攻關(guān)前
攻關(guān)后
1#
190,230)×1530
包晶鋼(碳素、低合金高強(qiáng)度鋼)
81.4
92.8
6.8
0.12
82
99.5
2#
230×(1030~1530
低碳鋼、低合金高鋼
86.7
95.6
1.0
0
91
100
3#
220250,300)×(2000~2500
包晶鋼(碳素、低合金高強(qiáng)度鋼)
68
86.3
9.6
0.43
85
100
 
提高鑄坯質(zhì)量,是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。特別是整個(gè)煉鋼、精煉、連鑄均是新投產(chǎn)設(shè)備,投產(chǎn)初期,設(shè)備功能尚未完全投入,鋼水成分、溫度、潔凈度控制水平處于不斷提高的過程中,員工操作經(jīng)驗(yàn)和水平在不斷積累,鑄機(jī)實(shí)際生產(chǎn)狀況與設(shè)計(jì)狀況差別很大,影響鑄坯質(zhì)量的因素復(fù)雜。通過“無缺陷鑄坯技術(shù)”推廣應(yīng)用,讓煉鋼工程技術(shù)人員積累了更多的方法和經(jīng)驗(yàn)。
 
收稿時(shí)間:2012
來源:重鋼

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