草公开在线免费视频|中国毛片视频亚洲综合第三页|欧美二级国产大片|久久人人操97人妻|国产精品九九国产精品|五月天网站视频一区|国产露出直播xxxxx|日本色道在线观看|久久激情网站国产福利不卡|久久综合精品色图

| 繁體中文 | 客服熱線:18939949964 | 高級搜索|

重鋼轉(zhuǎn)爐干法除塵系統(tǒng)泄爆原因及措施分析

2013-06-18 15:01:26

重鋼一煉鋼廠三座210t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐均采用干法(LT)除塵系統(tǒng)。2011年轉(zhuǎn)爐冶煉周期開始實行38min。煉鋼過程模式化后,當(dāng)遇到廢鋼濕度較大、爐內(nèi)打火不良、輔原料加料異常時,對除塵器泄爆的控制難度就會加大。因此對除塵泄爆原因作了系統(tǒng)分析,并采取措施加以控制。
 
1靜電除塵器泄爆分類
 
靜電除塵器泄爆可歸納為燃燒性泄爆和非燃燒性泄爆。
 
1.1燃燒性泄爆
 
靜電除塵器泄爆是因其內(nèi)部可燃性氣體爆燃,煙氣體積迅速膨脹,導(dǎo)致壓力超過泄爆閥設(shè)定值,泄爆閥打開發(fā)生泄爆。嚴(yán)重時可能會導(dǎo)致除塵器內(nèi)設(shè)備損害,如陽極板、陰極線變形,絕緣瓷瓶損壞等。靜電除塵器內(nèi)可燃性氣體分為COH2,泄爆臨界點為(CO9%,O26%);(H23%;O22%)。靜電除塵器采用高壓負(fù)電使煙氣中的煙塵粒子帶電吸附來達(dá)到除塵的目的,其內(nèi)部是一個高壓電場,電暈放電產(chǎn)生火花的現(xiàn)象是不可避免的。所以,如果煙氣中的COH2O2的濃度比達(dá)到了CO、H2燃燒的條件,就會發(fā)生爆燃現(xiàn)象,導(dǎo)致泄爆。
 
1.2非燃燒性泄爆
 
由于前端設(shè)備系統(tǒng)工況發(fā)生變化,導(dǎo)致靜電除塵器內(nèi)壓力突然波動,當(dāng)壓力波動值大于泄爆閥設(shè)定的壓力起跳值(5000Pa)時,即發(fā)生泄爆。此類泄爆并非由可燃性氣體爆燃導(dǎo)致,因此稱為非燃燒性泄爆。如爐池內(nèi)反應(yīng)劇烈發(fā)生大規(guī)模噴濺或者轉(zhuǎn)爐煙氣在進(jìn)入靜電除塵器前,需要經(jīng)過蒸發(fā)冷卻器(EC)對煙氣進(jìn)行冷卻,此時如果EC噴槍內(nèi)蒸汽壓力、流量不穩(wěn)定,就會導(dǎo)致靜電除塵器內(nèi)壓力波動。
 
2、靜電除塵器泄爆原因
 
2.1燃燒性泄爆原因
 
燃燒性泄爆是靜電除塵器泄爆的主要原因,約占97%,且泄爆強度較大,對設(shè)備破壞性也大。其影響因素如下。
 
2.1.1輔原料因素
 
1)加入的廢鋼中通常含有輕質(zhì)廢鋼,夾雜較多,由于漂浮在鐵水液面上,導(dǎo)致點火困難。如果點火時間較長,會導(dǎo)致爐內(nèi)氧氣大量富集,著火后很快生成FeO;同時廢鋼中含有大量渣鋼,也給爐內(nèi)帶入FeOFeO會成為C-O反應(yīng)的催化劑:FeO+C→Fe+CO↑,加快達(dá)到泄爆點(CO9%、O26%)。FeO含量增加反應(yīng)速度加快→CO生成速度加快靜電除塵器泄爆。
 
2)因廢鋼、石灰石等潮濕而產(chǎn)生的水蒸氣被吸入電除塵器,在電場內(nèi)電離生成H2,導(dǎo)致H2含量超標(biāo)發(fā)生泄爆。
 
2.1.2操作因素
 
1)開吹時打火困難,如鐵水溫度過低,爐內(nèi)鐵水面上渣子、廢鋼較多或者在第一批料剛加完時,事故提槍以后再次下槍時打火困難,使大量未反應(yīng)的富余氧氣溢流到轉(zhuǎn)爐煤氣中發(fā)生泄爆。
 
2)蒸發(fā)冷卻器出口煙氣溫度較高(≥390℃)。高溫導(dǎo)致氧槍提槍,提槍后再次下槍,煙氣中O2成分迅速上升,而此時煙氣中CO成分較高,極易達(dá)到爆炸極限,使電除塵器產(chǎn)生泄爆。
 
3)受鐵水成分波動影響以及環(huán)保要求,采取雙渣操作后再次下槍時泄爆。
 
2.1.3設(shè)備因素
 
1)設(shè)備管道以及泄爆閥本體密封性不好,導(dǎo)致冶煉過程中吸入空氣,使煙氣中O2超標(biāo)達(dá)到極限時,發(fā)生泄爆。
 
2)靜電除塵器內(nèi)部設(shè)備異常,如陽極板、陰極線之間距離太小,當(dāng)達(dá)到起弧條件時,則會產(chǎn)生電火花,導(dǎo)致除塵器內(nèi)部氣體燃燒,發(fā)生泄爆。
 
3)由于系統(tǒng)電氣、機械設(shè)備原因?qū)е率鹿侍針,再次下槍時,由于操作控制不好發(fā)生泄爆。
 
4)煙罩使用不好,漏水嚴(yán)重,大量水蒸氣進(jìn)入除塵器被電離產(chǎn)生H2,氫氣燃燒時濃度比為H23%,O22%,極易發(fā)生泄爆。
 
2.2非燃燒性泄爆原因
 
2.2.1輔原料因素
 
1)廢鋼中的可燃物燃燒產(chǎn)生大量氣體導(dǎo)致ESP內(nèi)壓力升高,泄爆閥打開。
 
2)造渣料和冷卻劑在短時間大量倒入轉(zhuǎn)爐中,造成煙氣量在短時間迅速增大,引起煤氣成分波動而達(dá)到泄爆條件。
 
3)因鐵水成分波動大,自動模式下需人為干涉時,加料過于集中,大量輔原料覆蓋于鋼水表面抑制了碳氧反應(yīng),同時使熔池內(nèi)壓力增大,發(fā)生嚴(yán)重噴濺,電除塵器內(nèi)瞬時壓力過高,導(dǎo)致泄爆。
 
4)吹氧后期,在短時間內(nèi)將冷卻劑(尤其是礦石)大量倒入爐子中,煙氣量迅速增加,引起煤氣成分波動,發(fā)生泄爆。
 
2.2.2操作因素
 
1)采用留渣操作,使?fàn)t內(nèi)剩鋼、剩渣增加(含有大量FeO),開吹時C-O反應(yīng)速度過快,ESP內(nèi)煤氣成分達(dá)到泄爆點。
 
2)濺渣時使用含碳濺渣料,加入后產(chǎn)生大量CO,進(jìn)入ESP后內(nèi)部壓力過高,泄爆閥打開。
 
2.2.3設(shè)備因素
 
蒸發(fā)冷卻器內(nèi)噴淋系統(tǒng)壓力或流量波動,使除塵器內(nèi)壓力達(dá)到泄爆閥初級起跳壓力。
 
3、主要預(yù)防措施
 
3.1針對輔原料因素采取措施
 
1)嚴(yán)格控制廢鋼匹配。雨雪天氣廢鋼潮濕時,要先將廢鋼加入爐內(nèi)預(yù)熱1-2min之后再兌鐵,預(yù)熱時爐口不得正對煙罩;煙罩漏水要及時處理。加完廢鋼后前后搖爐,裝完鐵水后再次搖爐,此時爐口也不得正對煙罩。
 
2)冶煉后期盡量少加冷卻劑,不得不加入時每批加入量不得超過1t
 
3)加強自動煉鋼的試驗摸索,對加料過程進(jìn)行嚴(yán)密控制。特別是在加料時間以及加料量的控制上,避免集中加料。
 
3.2針對操作因素采取措施
 
1)下槍60s內(nèi)打不著火,必須立即提槍,前后搖爐后并用氮氣吹掃形成"氮幕"后再下槍點火。如果多次下槍仍然打不著火,可以考慮再倒入適當(dāng)?shù)蔫F水后再次下槍打火。針對打火難(及氧氣流股與爐內(nèi)鐵水接觸反應(yīng)不良)問題,將吹氧前期氧氣初始最大流量設(shè)定為小于等于15000Nm3/h,同時將氧氣調(diào)節(jié)閥預(yù)制開度時間控制在25s以內(nèi),降低CO生成速度,從而避開(CO9%O26%)泄爆點。要求吹氧前期少加料或不加料。
 
2)盡量避免雙渣操作,如遇到鐵水硅高時,可減少鐵水量、增加適量廢鋼;雙渣操作提槍后,及時進(jìn)行小幅度前后搖爐降溫,然后盡量倒干凈所有爐渣。再次下槍吹煉前進(jìn)行氮氣吹掃,采用"氮幕"法將爐內(nèi)的空氣全部置換為氮氣之后再開氧吹煉。同時適當(dāng)調(diào)整再次開吹槍位,避免大噴(槍位太高不利于打火,一般控制在1600-1700mm之間)。總之,要將煤氣中的CO含量和O2含量控制在泄爆范圍以下。
 
3)由于轉(zhuǎn)爐煙氣溫度較高,常會出現(xiàn)EC出口溫度高而報警,導(dǎo)致氧槍提槍。因此將靜電除塵器出口溫度控制在200左右,使蒸發(fā)冷卻器噴水降溫效果達(dá)到最佳。同時將蒸汽壓力控制在0.8-1.2MPa之間。
 
4)盡量杜絕留渣操作。
 
3.3針對設(shè)備因素采取措施
 
加強系統(tǒng)的所有電氣、機械設(shè)備點巡檢,確保每次檢修質(zhì)量,保證系統(tǒng)設(shè)備的正常穩(wěn)定運行。同時加強對管路及泄爆閥本身密封性檢查,避免冶煉過程中吸入空氣,導(dǎo)致氧氣含量超標(biāo)。定期確認(rèn)陽極板與陰極線之間距離,檢查振打效果,減少高壓起弧時產(chǎn)生火花次數(shù)。利用定修時間對泄爆閥接近開關(guān)間距進(jìn)行調(diào)整,保持在8-10mm之間。
 
通過多方面的優(yōu)化,一煉鋼廠對靜電除塵器的泄爆控制取得了顯著提高。
 
收稿時間:20136
來源:重鋼

相關(guān)文章

[錯誤報告] [收藏] [打印] [關(guān)閉] [返回頂部]

最新文章