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鄂鋼5號(hào)高爐“雜礦”冶煉生產(chǎn)實(shí)踐

2014-04-22 11:00:59

鄂鋼5號(hào)高爐有效容積2200m3,共有28個(gè)風(fēng)口,3個(gè)鐵口。由于鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,用礦成本居高不下,2013年初全行業(yè)陷入虧損境地。為大幅降低生鐵成本,從2月份開始鄂鋼全面啟動(dòng)超低品位的“雜礦”采購,高爐逐步減少并停止球團(tuán)礦的配用。在如此惡劣原料條件下,5號(hào)高爐在2013年上半年通過上下部制度和冷卻制度的摸索和實(shí)踐,爐況在經(jīng)過1-2月份的波動(dòng)后,逐步開始趨于穩(wěn)定,順行狀況也得以大幅改善,在大高爐用超低品位礦冶煉方面做出了一些有益的嘗試。
 
1、高爐配用“雜礦”的原料現(xiàn)狀
 
1.1、入爐礦質(zhì)量狀況
 
本文所指“雜礦”是指品位低于50%、有害元素較多、冶金性能較差的非主流粉礦和塊礦。
 
由于用礦成本在生鐵成本的構(gòu)成中約占70%,為降低成本,鄂鋼燒結(jié)礦和塊礦的品位從2月份開始逐漸下降,同時(shí)高價(jià)球團(tuán)礦在高爐的用礦結(jié)構(gòu)中逐步減少并最終停用,以達(dá)到大幅降低生鐵成本的目的。
 
鄂鋼5號(hào)高爐主要使用260m2燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)燒結(jié)礦,其品位由2012年的平均54.48%下降到20136月份的47.75%,具體數(shù)據(jù)見表1
 
12013-6月燒結(jié)礦品位變化
時(shí)間
wTFe/%
2012年平均
54.48
20131
52.95
20132
53.61
20133
53.25
20134
50.94
20135
48.99
20136
47.75
 
高品位和高價(jià)格的球團(tuán)礦的使用量逐月減少,直至5月初完全停用。高爐的用礦結(jié)構(gòu)主要是:燒結(jié)礦(90%95%+生礦(5%10%)。高爐所用的生礦品位在20133月后平均相比2012年下降了5%15%(主要使用生礦情況見表2)。
 
2:主要塊礦對(duì)比
wB/%
時(shí)間
塊礦名稱
TFe
SiO2
S
Al2O3
2012
PB
63.61
6.62
0.017
1.42
鄂東塊
50.93
12.36
0.137
0.53
伊朗塊
60.45
6.16
0.219
0.47
20132-6
勝信塊
44.22
20.47
1.311
2.78
燦斌塊
34.8
36.26
0.377
2.52
伊朗塊
45.23
10.50
0.520
0.57
中力塊
39.08
18.92
0.64
1.84
鑫頤塊
27.5
39.78
0.161
1.98
燦斌塊
29.55
45.43
0.248
1.47
 
3月份開始,由于混勻礦中配入低品位粉礦的比例大幅上升,燒結(jié)礦中的Al2O3、TiO2、Zn和堿金屬等質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐月上升,對(duì)高爐冶煉帶來極大危害。20132-6月份燒結(jié)礦化學(xué)成分見表3
 
3:燒結(jié)礦化學(xué)成分變化情況
wB/%
月份
Al2O3
MnO
TiO2
Zn
Na2O+K2O
2
2.05
0.37
0.25
0.03
0.14
3
2.17
0.43
0.20
0.03
0.14
4
2.69
0.50
0.23
0.04
0.18
5
3.07
0.60
0.33
0.05
0.20
6
3.13
0.45
0.41
0.05
0.20
 
1.2、焦炭質(zhì)量保持相對(duì)穩(wěn)定
 
焦炭是高爐的主要燃料,在高爐中所起主要作用有:發(fā)熱劑、還原劑、生鐵滲碳、料柱骨架。特別是在大高爐和高爐噴煤情況下,焦炭的骨架作用會(huì)顯得更加突出,對(duì)改善軟融帶焦窗的透氣性尤為重要。
 
在礦的質(zhì)量大幅變動(dòng)情況下,礦和焦炭作為高爐的主要爐料,焦炭質(zhì)量穩(wěn)定甚至提高對(duì)爐況的影響就顯得尤為關(guān)鍵。高爐在配用“雜礦”的方針確定后,“動(dòng)”礦不“動(dòng)”焦的理念也隨之確立,即保持焦炭質(zhì)量穩(wěn)定在2012年下半年的水平。從表4的數(shù)據(jù)可以看出,2013年的2-6月份,焦炭的主要質(zhì)量指標(biāo)保持相對(duì)穩(wěn)定,為高爐“雜礦”冶煉的快速適應(yīng)和調(diào)整提供了強(qiáng)有力的保障。
 
4:焦炭質(zhì)量指數(shù)變化
%
月份
M40
M10
CSR
CRI
2
86.62
7.06
63.11
24.03
3
86.31
7.03
63.47
24.89
4
86.15
7.07
63.43
24.52
5
86.48
7.02
64.64
24.25
6
86.17
7.24
62.09
25.10
 
2、“雜礦”入爐后的爐況特征
 
鄂鋼5號(hào)高爐在“雜礦”入爐后,爐況的波動(dòng)和調(diào)整歷時(shí)1個(gè)半月,即從3月中旬開始,直到4月下旬才逐步好轉(zhuǎn)。爐況的波動(dòng)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
 
1)順行難以保證,壓量關(guān)系緊張,透氣性指數(shù)下降;
 
2)高爐進(jìn)風(fēng)波動(dòng)大,并慢慢出現(xiàn)萎縮,礦焦負(fù)荷一降再降;
 
3)探尺走尺變差,偏尺、崩滑經(jīng)常出現(xiàn),時(shí)有管道發(fā)生,煤氣利用率大幅下降(從47%下降到40%以下);
 
4)爐型維護(hù)難度增加,爐身溫度下降;
 
5)爐缸中心不活躍,中心溫度從710下降到500,風(fēng)口小套損壞率增加,頻繁休風(fēng)換套;
 
6)爐溫波動(dòng)大,物理熱下限(1490以下)居多,渣量大幅增加(由1月份的474kg/t增加到6月份的678kg/t),極大增加了爐外的工作強(qiáng)度和渣處理設(shè)備的維護(hù)難度。
 
3、采取的主要技術(shù)措施
 
3.1、改善燒結(jié)礦強(qiáng)度
 
燒結(jié)在配用“雜礦”后,品位大幅下降,SiO2質(zhì)量分?jǐn)?shù)上升,導(dǎo)致燒結(jié)礦的強(qiáng)度降低,粒度變小,粉末增多,冶金性能下降。入爐后高爐進(jìn)風(fēng)變差,順行遭到破壞,渣量大增,消耗大幅上升。
 
經(jīng)過摸索和試驗(yàn)后,在燒結(jié)礦中逐步提高CaOMgO的質(zhì)量分?jǐn)?shù),見表5,并在成品燒結(jié)礦中采用CaCl2+MgCl2復(fù)合噴灑技術(shù),同時(shí)適當(dāng)把堿度由1.80提高到1.85左右,這些措施極大地改善了超低品位燒結(jié)礦的強(qiáng)度和低溫還原粉化率,也為高爐適應(yīng)“雜礦”冶煉提供了1個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的用礦條件。
 
5:燒結(jié)礦CaO、MgO含量變化表
wB/%
月份
CaO
MgO
2
11.52
2.16
3
11.89
2.19
4
13.23
2.19
5
13.91
2.20
6
14.78
2.33
 
3.2、高爐的調(diào)整措施
 
3.2.1、下部送風(fēng)制度的調(diào)整
 
鄂鋼5號(hào)高爐在2012年長(zhǎng)期保持0.327m2的進(jìn)風(fēng)面積,高爐取得較好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。為適應(yīng)“雜礦”入爐冶煉,在2-4月份的爐況調(diào)整期間,一直保持帶5個(gè)Ф90mm的風(fēng)口內(nèi)套,維持進(jìn)風(fēng)面積在0.296m2。在燒結(jié)礦改善后,5月中旬后逐步調(diào)整為帶2個(gè)Ф60mm的夾套,同時(shí)利用休風(fēng)換套機(jī)會(huì),減少Ф125mm的風(fēng)口小套,增加Ф120mm的風(fēng)口小套,使進(jìn)風(fēng)面積保持在目前的0.301m2。這樣的調(diào)整使高爐的風(fēng)速可保持在250m/s以上,以利于吹透爐缸中心。
 
3.2.2、中部冷卻制度的調(diào)整
 
隨入爐品位降低,爐內(nèi)進(jìn)風(fēng)下降,渣量增加,原料中有害元素增加,爐型的維護(hù)難度也增大,特別是爐身的冷卻壁溫度波動(dòng)變小,溫差也逐步減小。為了防止?fàn)t身粘結(jié),造成爐型不規(guī)則,高爐的軟水進(jìn)水溫度由42大幅調(diào)高到52,爐身冷卻壁軟水總流量由4700m3/h下調(diào)到4480m3/h。這樣的調(diào)整,在6月份后期見到效果,冷卻壁溫差從3-5月份的2.6逐漸上升到6月底的3.54℃。
 
3.2.3、上部裝料制度的調(diào)整
 
1)礦批從1月份的63t,到6月份逐漸降至54t左右,焦炭負(fù)荷也由4.9下調(diào)為4.3左右。
 
2)“雜礦”入爐的顯著影響是中心氣流變?nèi)酰粲腥魺o,甚至沒有。矩陣調(diào)整也是以開放中心為主,減少中心布礦的環(huán)數(shù)和布礦角差,從1月份的常用矩陣逐步調(diào)整為目前使用的。
 
3)為配合爐型的調(diào)整,布料角度從向內(nèi)推1°增大到3.5°,反應(yīng)到矩陣上的變化即,布料從7號(hào)檔位開始。
 
3.3、加強(qiáng)爐外出渣出鐵管理
 
渣量增加后,嚴(yán)重影響著高爐的順行狀況。因此,爐外渣鐵排放的好壞對(duì)高爐的正常生產(chǎn)影響極大。為此,高爐車間制定以下措施:
 
1)實(shí)行“零間隔”出鐵,確保出鐵時(shí)間占用率達(dá)到95%以上;
 
2)加強(qiáng)爐前的考核力度,重點(diǎn)在鐵口的維護(hù),確保每班出鐵5次,少出1次鐵要分析原因,落實(shí)責(zé)任;
 
3)在爐前4班中開展勞動(dòng)競(jìng)賽,對(duì)每月產(chǎn)量和鐵量差完成較好的前2名給予重獎(jiǎng),有效地調(diào)動(dòng)了廣大職工的勞動(dòng)積極性;
 
通過實(shí)施以上措施,爐內(nèi)基本上消除了“憋爐”現(xiàn)象,為高爐的穩(wěn)定順行創(chuàng)造了有利條件。
 
4、效果及存在問題
 
在大高爐冶煉“雜礦”的實(shí)踐中,經(jīng)過幾個(gè)月摸索,爐況的調(diào)整初步取得了一些成效。高爐的順行狀況得以大幅改善;在礦石品位從53%下降到48%過程中,高爐的進(jìn)風(fēng)也由3-4月份的4500m3/min逐步恢復(fù)到4700m3/min以上,操作爐型也處于可控狀態(tài),探尺走尺較好,爐內(nèi)操作穩(wěn)定性提高,爐溫也趨入穩(wěn)定。更重要的是,在當(dāng)前鋼鐵行業(yè)非常困難的形勢(shì)下,鄂鋼5號(hào)高爐的生鐵成本不斷降低。截止到20131-6月份,累計(jì)生鐵成本降至2313/t2012年全年為2709/t),其中6月份更是降到2276/t,在全國同類型高爐中名列前茅,為鄂鋼的降本增效、生存發(fā)展作出了巨大貢獻(xiàn)。
 
但是,從目前看,在大高爐冶煉“雜礦”的實(shí)際操作中,存在以下問題:
 
1)礦焦負(fù)荷下降,煤氣利用下降,焦比上升,燃料比大幅上升;
 
2)進(jìn)入高爐的各種有害元素大幅提高,將影響到高爐的使用壽命;
 
3)渣量大幅增加,給爐外的出鐵工作和設(shè)備維護(hù)帶來極大的困難。
 
5、結(jié)語
 
經(jīng)過這5個(gè)月的嘗試,5號(hào)高爐在特殊時(shí)期冶煉“雜礦”的實(shí)踐中取得了一些經(jīng)驗(yàn)。通過調(diào)整高爐上下部制度、改善燒結(jié)礦質(zhì)量、穩(wěn)定焦炭質(zhì)量等措施,消化品位降低帶來的不利影響,達(dá)到穩(wěn)定順行的目的,從而降低噸鐵成本,這種做法在當(dāng)前追求“鐵成本最低、效益最大化”目標(biāo)中,具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。
 
收稿時(shí)間:201310
來源:鄂鋼

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