鄂鋼φ40HRB500E螺紋鋼冷彎開裂原因分析
2014-08-04 14:54:12
1、前言
為了滿足重點工程對高強度(ReL≥400MPa)、大規(guī)格(φ>36mm),鄂鋼于2011年采用“電爐→棒材”工藝進行了φ40HRB500E試驗研究。通過對成品材成分分析,找出了影響冷彎開裂的主要原因,通過加強對S含量的控制,保證了鋼筋冷彎性能。
2、工藝流程及成分設(shè)計
2.1、工藝流程
裝料(兌鐵水、啟動康斯迪傳送帶加廢鋼)→70t康斯迪電爐→(降電極送電)→吹氧熔化→噴碳、加渣料造渣、流渣→吹煉終點測溫取樣→傾爐出鋼并脫氧合金化→70tLF精煉→連鑄→坯料驗收→入爐→加熱→出爐→高壓水除鱗→粗軋(φ750×2+φ650×3+φ550×3,平、立交替)→1#飛剪切頭尾、碎斷→中軋(φ550×1+φ450×3,平、立交替)→2#飛剪切頭尾、碎斷→精軋(φ450×2+φ350×4,平、立交替,16#、18#平立可轉(zhuǎn)換)→測徑儀、3#飛剪倍尺剪切→冷床冷卻→冷剪→取樣、檢驗→橫移→計數(shù)→打捆→吊運、入庫。
2.2、成分設(shè)計
根據(jù)強化機理及綜合成本,決定采用VN合金進行微合金強化,具體要求如表1:
表1:HRB500Eφ40成分/wt%
成分
|
C
|
Mn
|
Si
|
P
|
S
|
V
|
Ceq
|
國標
|
≤0.25
|
≤1.60
|
≤0.80
|
≤0.045
|
≤0.045
|
-
|
≤0.055
|
內(nèi)控
|
0.18~0.25
|
1.20~1.60
|
0.35~0.75
|
≤0.040
|
≤0.040
|
0.08~0.15
|
≤0.054
|
3、質(zhì)量問題
經(jīng)冶煉、軋制,進行成品檢驗時,發(fā)現(xiàn)冷彎后有開裂現(xiàn)象。
4、原因分析
4.1、成分分析如表2
表2:試驗鋼筋成分/wt%
元素
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爐號
|
C
|
Mn
|
Si
|
P
|
S
|
Ceq
|
冶煉
|
A
|
0.22
|
1.52
|
0.56
|
0.019
|
0.040
|
0.47
|
成品
|
0.23
|
1.51
|
0.57
|
0.018
|
0.046
|
0.48
|
4.2、性能分析如表3
表3:試驗鋼筋性能
爐號
|
規(guī)格/牌號
|
ReL/MPa
|
R0eL/ ReL
|
Rm/MPa
|
強屈比
|
A/%
|
Agt/%
|
冷彎
|
A
|
φ40/HRB500E
|
525
|
1.05
|
670
|
1.276
|
12.5
|
12
|
不合
|
530
|
1.06
|
670
|
1.264
|
15.0
|
11.1
|
不合
|
4.3、金相分析如表4
表4:試驗鋼筋金相檢驗
爐號
|
規(guī)格/牌號
|
非金屬夾雜物
|
組織
|
晶粒度/F
|
|||
A
|
φ40/HRB500E
|
A3.0
|
B0.5
|
C0
|
D1.0
|
F+P
|
9.0
|
高倍檢驗如圖1、圖2。

圖1:A類夾雜物3.0級

圖2:鐵素體晶粒度9.0級
4.4、分析意見
以上分析表明:①熔煉成分與成品成分有較大的偏析;②A類夾雜物較多。從標準-實物質(zhì)量對照分析可知,以上因素是導致冷彎開裂的主要原因。
5、改進措施及效果
5.1、改進措施
①收緊S的控制范圍(S/wt%≤0.035);
②確保精煉(爐后)吹Ar時間。
5.2、效果
經(jīng)過控制有害元素,穩(wěn)定精煉(爐后)吹Ar時間,經(jīng)檢驗,冷彎性能全部合格。
6、結(jié)語
(1)S含量偏析、A類夾雜物較多是導致冷彎開裂的主要原因;
(2)加嚴S的控制范圍、保證精煉(爐后)吹Ar時間,能保證鋼筋冷彎性能。
收稿時間:2013年
來源:鄂鋼