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鄂鋼φ40HRB500E螺紋鋼冷彎開裂原因分析

2014-08-04 14:54:12

1、前言
 
為了滿足重點工程對高強度(ReL400MPa)、大規(guī)格(φ36mm),鄂鋼于2011年采用“電爐→棒材”工藝進行了φ40HRB500E試驗研究。通過對成品材成分分析,找出了影響冷彎開裂的主要原因,通過加強對S含量的控制,保證了鋼筋冷彎性能。
 
2、工藝流程及成分設(shè)計
 
2.1、工藝流程
 
裝料(兌鐵水、啟動康斯迪傳送帶加廢鋼)→70t康斯迪電爐→(降電極送電)→吹氧熔化→噴碳、加渣料造渣、流渣→吹煉終點測溫取樣→傾爐出鋼并脫氧合金化→70tLF精煉→連鑄→坯料驗收→入爐→加熱→出爐→高壓水除鱗→粗軋(φ750×2+φ650×3+φ550×3,平、立交替)→1#飛剪切頭尾、碎斷→中軋(φ550×1+φ450×3,平、立交替)→2#飛剪切頭尾、碎斷→精軋(φ450×2+φ350×4,平、立交替,16#、18#平立可轉(zhuǎn)換)→測徑儀、3#飛剪倍尺剪切→冷床冷卻→冷剪→取樣、檢驗→橫移→計數(shù)→打捆→吊運、入庫。
 
2.2、成分設(shè)計
 
根據(jù)強化機理及綜合成本,決定采用VN合金進行微合金強化,具體要求如表1
 
1HRB500Eφ40成分/wt%

成分
C
Mn
Si
P
S
V
Ceq
國標
0.25
1.60
0.80
0.045
0.045
-
0.055
內(nèi)控
0.18~0.25
1.20~1.60
0.35~0.75
0.040
0.040
0.08~0.15
0.054

 
3、質(zhì)量問題
 
經(jīng)冶煉、軋制,進行成品檢驗時,發(fā)現(xiàn)冷彎后有開裂現(xiàn)象。
 
4、原因分析
 
4.1、成分分析如表2
 
2:試驗鋼筋成分/wt%

元素
爐號
C
Mn
Si
P
S
Ceq
冶煉
A
0.22
1.52
0.56
0.019
0.040
0.47
成品
0.23
1.51
0.57
0.018
0.046
0.48

 
4.2、性能分析如表3
 
3:試驗鋼筋性能

爐號
規(guī)格/牌號
ReL/MPa
R0eL/ ReL
Rm/MPa
強屈比
A/%
Agt/%
冷彎
A
φ40/HRB500E
525
1.05
670
1.276
12.5
12
不合
530
1.06
670
1.264
15.0
11.1
不合

 
4.3、金相分析如表4
 
4:試驗鋼筋金相檢驗

爐號
規(guī)格/牌號
非金屬夾雜物
組織
晶粒度/F
A
φ40/HRB500E
A3.0
B0.5
C0
D1.0
F+P
9.0

 
高倍檢驗如圖1、圖2。
 

1A類夾雜物3.0

2:鐵素體晶粒度9.0
 
4.4、分析意見
 
以上分析表明:①熔煉成分與成品成分有較大的偏析;②A類夾雜物較多。從標準-實物質(zhì)量對照分析可知,以上因素是導致冷彎開裂的主要原因。
 
5、改進措施及效果
 
5.1、改進措施
 
①收緊S的控制范圍(S/wt%0.035);
 
②確保精煉(爐后)吹Ar時間。
 
5.2、效果
 
經(jīng)過控制有害元素,穩(wěn)定精煉(爐后)吹Ar時間,經(jīng)檢驗,冷彎性能全部合格。
 
6、結(jié)語
 
1S含量偏析、A類夾雜物較多是導致冷彎開裂的主要原因;
 
2)加嚴S的控制范圍、保證精煉(爐后)吹Ar時間,能保證鋼筋冷彎性能。
 
收稿時間:2013
來源:鄂鋼

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