鄂鋼廢脫硫劑用于燒結(jié)配礦的試驗(yàn)
2014-07-07 09:23:58
武鋼集團(tuán)鄂鋼能源動(dòng)力廠現(xiàn)有2個(gè)焦?fàn)t煤氣精制站,一套處理能力22000m3/h,負(fù)責(zé)向煉鋼廠連鑄坯切割、RH爐和寬厚板廠各加熱爐、產(chǎn)品切割提供精制的焦?fàn)t煤氣;另一套處理能力10000m3/h,負(fù)責(zé)向冷軋廠罩式爐、鍍鋅退火爐和制氫站提供精制的焦?fàn)t煤氣;均采用固定床脫硫凈化工藝和變溫吸附(TSA)凈化工藝。
其工藝原理是:先在初脫塔中脫除焦?fàn)t煤氣中焦油和萘,再在脫硫塔中脫除焦?fàn)t煤氣中的H2S,使產(chǎn)品氣中的含萘量(標(biāo)準(zhǔn)條件下):冬天不超過50mg/m3,夏季不超過100mg/m3;焦油含量(標(biāo)準(zhǔn)條件下)不超過10mg/m3;H2S含量不超過20mg/m3。
目前該裝置能很好地滿足生產(chǎn)用戶要求,但是也產(chǎn)生了大量的脫硫廢棄物,包括不能夠再生的活性炭、焦炭和廢脫硫劑。每年產(chǎn)生廢脫硫劑約230t,這些脫硫廢棄物中含有大量的焦油、萘、硫磺、硫化物等有毒有害物質(zhì),處理不當(dāng)會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。
鄂鋼以前脫硫廢棄物的處理方法是將廢棄的活性炭、焦炭送入焦化廠煤場(chǎng),以極低的比例混入原料精煤中,經(jīng)過破碎后送入焦?fàn)t煉焦,實(shí)現(xiàn)了這部分脫硫廢棄物的利用,也消除了這部分廢棄物的污染問題;但是數(shù)量更大的廢脫硫劑由環(huán)保公司來處理,并給予環(huán)保公司一定的處理費(fèi)用。隨著鋼企效益下滑,為降低鋼鐵成本,急需一種既經(jīng)濟(jì)又環(huán)保的處理廢脫硫劑的方法。
1、廢脫硫劑的成分
脫硫劑的主要成分是Fe2O3,質(zhì)量分?jǐn)?shù)在70%以上,但是經(jīng)過脫硫后會(huì)吸附焦油、萘、苯、CnHm、NH3、HCN等原焦?fàn)t煤氣中含有的有毒有害化合物。由于Fe3+與S2-發(fā)生氧化還原反應(yīng)(Fe2O3+H2S→FeS+H2O+S),廢脫硫劑中還含有FeS、單質(zhì)S等有害物質(zhì)。
此外,焦?fàn)t煤氣中往往含有少量NH3、H2S和水蒸氣,這時(shí)吸附劑的表面會(huì)凝結(jié)一層呈堿性的水膜,有利于吸附呈酸性的H2S分子,此時(shí)的副反應(yīng)主要有:
2NH3+2H2S+3O2→2(NH4)2S2O3
2NH3+ H2S+3O2→(NH4)2SO4
因此,廢脫硫劑中除含有焦油、萘、苯、CnHm、NH3、HCN等有機(jī)物外,還含有FeS、S、(NH4)2SO4、(NH4)2S2O3等無機(jī)物,其中主要成分是FeS,凈重占比約40%~60%。
2、廢脫硫劑的危害
焦油、萘、苯、CnHm、NH3等有機(jī)物揮發(fā)性強(qiáng),長(zhǎng)時(shí)間接觸會(huì)產(chǎn)生頭暈、嘔吐等癥狀,HCN則有劇毒,這些揮發(fā)性物質(zhì)擴(kuò)散到空氣中會(huì)污染環(huán)境。
FeS在空氣中受熱或光照時(shí)極易自燃,會(huì)產(chǎn)生SO2污染空氣,處置不當(dāng),還有可能發(fā)生火災(zāi)隱患。反應(yīng)式如下:
FeS+3/2O2→FeO+SO2+49kJ
2FeO+1/2O2→Fe2O3+271kJ
FeS2+O2→FeS+SO2+222kJ
Fe2S3+3/2O2→Fe2O3+3S+586kJ
3、廢脫硫劑的處理方法
國內(nèi)鋼鐵和化工企業(yè)關(guān)于廢脫硫劑的處理方法有很多種,通常做法如下:
3.1、焚燒法
這種方法是將廢脫硫劑送焚燒爐焚燒,燒掉了焦油、萘等有機(jī)物和FeS、S等,但會(huì)產(chǎn)生SO2,形成二次環(huán)境污染。
3.2、深埋法
這種方法是將廢脫硫劑異地深埋,需要修筑費(fèi)用較大的地下設(shè)施,費(fèi)用較大,也會(huì)緩慢產(chǎn)生SO2,形成二次環(huán)境污染。
3.3、化學(xué)處理法
化學(xué)處理法種類較多,包括化學(xué)抑制法、酸洗法、高pH溶劑清洗法、中和法(即生石灰法)等方法,大多成本高,且伴有SO2排放問題,比較好的是中和法,這種方法是將廢脫硫劑用水沖洗,與生石灰和碳粉拌合,深埋于脫硫池底,使FeS與CaO反應(yīng)最終生成穩(wěn)定的CaSO4和FeO。這種方法只能處理廢脫硫劑的FeS的污染問題,不能解決其有機(jī)物污染問題,且需要修筑脫硫池等設(shè)施,勞動(dòng)強(qiáng)度較大。
4、鄂鋼廢脫硫劑送燒結(jié)廠處理的步驟和原理
由于廢脫硫劑中含有40%~60%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)的FeS及10%~20%的Fe2O3,經(jīng)過檢測(cè),含鐵量在50%左右,是很好的含鐵原料,且脫硫劑顆粒為Ф(4~5)mm×(10~15)mm的柱狀體,便于運(yùn)送,為節(jié)省處理費(fèi)用,同時(shí)又要保證不因廢脫硫劑中含有的有機(jī)和無機(jī)有毒有害物質(zhì)污染環(huán)境,鄂鋼能源動(dòng)力廠經(jīng)公司安環(huán)部和燒結(jié)廠同意,將廢脫硫劑送往燒結(jié)廠配礦處理,步驟如下:
1)將焦?fàn)t煤氣精制站更換下來的廢脫硫劑裝車送到燒結(jié)廠原料場(chǎng)單獨(dú)堆放,再由配礦工程師根據(jù)燒結(jié)礦混勻建堆需要的適當(dāng)比例選用。注意:由于廢脫硫劑中含有的FeS凈重占比可達(dá)60%,量大且在空氣中(溫度≥40℃)極易自燃,因此在堆放時(shí)注意噴水降溫,盡量做到即送即用,以消除火災(zāi)隱患和二次污染。
2)廢脫硫劑與礦石原料混合后,再送燒結(jié)機(jī)焙燒,此過程溫度達(dá)1100℃左右,可將脫硫劑吸附的焦油、萘、苯、CnHm、HCN等有機(jī)危害成分經(jīng)過充分燃燒,最終生成CO2隨煙氣排放到大氣中,能解決脫硫劑中的有機(jī)物污染問題。
3)廢脫硫劑中FeS和S燃燒后產(chǎn)生Fe2O3和SO2,Fe2O3配入了燒結(jié)礦,SO2進(jìn)入燒結(jié)煙氣;瘜W(xué)反應(yīng)如下:
4FeS+7O2→2Fe2O3+4 SO2
S+O2→SO2
4)產(chǎn)生的SO2煙氣通過燒結(jié)主抽風(fēng)機(jī)送至燒結(jié)煙氣脫硫(石灰-石膏法)裝置吸收,最后生成可作為二次資源利用的石膏產(chǎn)品。石灰-石膏法脫硫的特點(diǎn)是:SO2脫除率高,脫硫效率可達(dá)95%以上,其原理是:使氣態(tài)的含SO2煙氣和液態(tài)的石灰水懸浮液之間發(fā)生物質(zhì)的轉(zhuǎn)化而吸收SO2,其反應(yīng)過程為:
①SO2的吸收。SO2進(jìn)入液相,首先發(fā)生如下一系列反應(yīng):
SO2+H2O→H2SO3
H2SO3→2H++SO32-
②硫酸鹽的形成。工藝上采取向循環(huán)槽中鼓入空氣的方法,使SO32-與空氣接觸后,被強(qiáng)制氧化成SO42-。
HSO3-+1/2O2→HSO4-→SO42-+H+
Ca2++ SO42-+2H2O→CaSO4·2H2O↓
5)廢脫硫劑的(NH4)2SO4、(NH4)2S2O3銨鹽也通過上述反應(yīng)②生成CaSO4結(jié)晶體沉淀下來,產(chǎn)生少量含NH4+廢水通過下水道送公司綜合廢水處理廠進(jìn)行處理。
6)脫硫劑中剩余的主要成分Fe2O3送高爐冶煉還原成Fe。反應(yīng)過程為:
3Fe2O3+CO=2Fe3O4+CO
Fe3O4+CO=3FeO+CO2
FeO+CO=Fe+CO2
FeO+C=Fe+CO
鄂鋼新建的2座260m2燒結(jié)機(jī),均建有煙氣脫硫裝置,2012年12月開始將廢脫硫劑送燒結(jié)廠處理,燒結(jié)煙氣分析結(jié)果見表1,脫硫比率大于95%,達(dá)到了燒結(jié)煙氣SO2的達(dá)標(biāo)排放要求,得到了鄂鋼公司安全環(huán)保部的認(rèn)可。
表1:鄂鋼260m2燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫測(cè)量結(jié)果
時(shí)間
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SO2入口值/(mg·m-3)
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SO2出口值/(mg·m-3)
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煙塵入口值/(mg·m-3)
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煙塵出口值/(mg·m-3)
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脫硫比率/%
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2012年11月
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1337
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58
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19
|
16
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95.70
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2012年12月
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1506
|
61
|
20
|
18
|
95.95
|
5、經(jīng)濟(jì)效益分析
2011年以前鄂鋼產(chǎn)生的廢脫硫劑全部送環(huán)保公司處理,處理費(fèi)用約2000元/t,2012年開始送燒結(jié)廠處理,單此一項(xiàng)可節(jié)約處理費(fèi)用40多萬元/年。
此外脫硫劑中的Fe2O3也得到了很好的再生回收利用,每噸脫硫劑含Fe量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))大于50%,年可回收生鐵115t,創(chuàng)效約30萬元/年。
6、結(jié)語
通過試驗(yàn),焦?fàn)t煤氣精制站產(chǎn)生的廢脫硫劑送燒結(jié)廠配礦處理,可有效地消除廢脫硫劑對(duì)環(huán)境的污染危害,且能回收其中的鐵元素,獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
收稿時(shí)間:2013年8月
來源:鄂鋼