重鋼軋鋼廠中板產(chǎn)線入庫成材率創(chuàng)新高
2021-12-16 10:20:53
重鋼軋鋼廠中板產(chǎn)線繼11月入庫成材率創(chuàng)下新高后,12月14日再次刷新紀錄,入庫成材率提高1.04%。
今年以來,重慶鋼鐵軋鋼廠切實貫徹落實公司“提規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本”生產(chǎn)經(jīng)營方針,全面踐行“管理極致、消耗極限”管理理念,發(fā)動和帶領(lǐng)全體員工,全面對標找差,狠抓降本增效。中板生產(chǎn)線緊盯成材率目標,實施“天天讀”,對影響成材率的各項指標分項統(tǒng)計分析,從原料鋼坯接鋼到鋼板成材入庫,執(zhí)行全面質(zhì)量管理,不漏過每一道工序的嚴格質(zhì)量檢查與控制,發(fā)現(xiàn)問題迅速采取措施解決,為中板產(chǎn)線成材率屢創(chuàng)新高提供了有效支撐。
鋼板尺寸及板形是影響成材率的關(guān)鍵因素之一。為更精準的控制鋼板尺寸及板形,中板軋制作業(yè)區(qū)協(xié)同廠生產(chǎn)技術(shù)室開展技術(shù)攻關(guān),加強了對鋼坯長、寬、厚及外形的核對查驗,嚴格把控?zé)掍搧砹腺|(zhì)量,對二切坯進行復(fù)尺,控制板坯切割精度,保證精料進爐。在沒有測寬儀、測厚儀的情況下,軋制人員經(jīng)過不斷試驗,將人工卡量頻次從每班20次提高到40次,對卡量數(shù)據(jù)進行實時反饋,及時調(diào)整軋制寬厚度余量,最大限度的保證了成材率。
剪切精度也是影響成材率的關(guān)鍵,為提高鋼板剪切準確性,解決剪后毛邊寬度和長度余量問題,中板精整作業(yè)區(qū)建立長度、寬度、毛邊寬度復(fù)尺記錄臺賬,指定專人每日對尺寸進行抽查復(fù)驗,并按時段在作業(yè)區(qū)工作群曬出復(fù)尺照片,實時反饋數(shù)據(jù)。為減少圓弧剪切量,作業(yè)區(qū)采用兩側(cè)同時查看鋼板毛邊,再根據(jù)檢測到的實際情況,減少頭尾圓弧切除量,大幅提高了剪切余量精度,最大限度的提高鋼板收得率。
軋鋼廠通過不斷制定成材率攻關(guān)改善方案,細化改善措施,層層抓落實,在全體員工的精心操作下,通過精益質(zhì)量管理,大幅提升了鋼板的目標寬厚度控制水平,其中,寬度余量11月較10月收窄22.35%,實際厚度差值較10月提升21.2%,中板產(chǎn)線成材率得到大幅提升。