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煉鋼過程高潔凈均質(zhì)化關(guān)鍵工藝技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用

2024-05-10 06:59:56

一、研究的背景與問題

精品鋼是鋼鐵強(qiáng)國的重要標(biāo)志,對制造業(yè)具有重要支撐作用,我國精品鋼整體上與國外先進(jìn)水平存在較大差距,與日本、德國等裝備制造業(yè)發(fā)達(dá)國家相比,我國鋼鐵材料的質(zhì)量穩(wěn)定性、加工和使用性能與國外先進(jìn)水平存在明顯差距,無法滿足高端裝備制造業(yè)的需求,急需在相關(guān)基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵共性技術(shù)以及應(yīng)用等方面開展追趕工作,以滿足高端制造業(yè)快速發(fā)展需求。

鋼水潔凈度和均質(zhì)化對精品鋼的質(zhì)量和材料性能有重大影響,是煉鋼工藝控制的重點(diǎn)和難點(diǎn),已成為我國高端鋼鐵材料制備的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸,成為我國重大裝備發(fā)展的“痛點(diǎn)”,高潔凈均質(zhì)化關(guān)鍵工藝技術(shù)亟待突破。現(xiàn)有技術(shù)存在的突出問題和技術(shù)難點(diǎn):

1、現(xiàn)有煉鋼單工序數(shù)理模擬與工藝優(yōu)化研究較多,但煉鋼全流程高潔凈均質(zhì)化關(guān)鍵技術(shù)模擬研究較少,技術(shù)難度大、工作量大,鋼包狹縫型與彌散型透氣磚非對稱底吹、連鑄回轉(zhuǎn)臺鋼包待澆位與澆注位組合軟吹工藝模擬研究與開發(fā),尚屬國際空白。

2、現(xiàn)有LF精煉周期受限、夾雜物去除率低,已成為長期制約煉鋼潔凈化、高效化生產(chǎn)的卡脖子問題,連鑄鋼包澆注過程軟吹新工藝急需開發(fā),而連鑄回轉(zhuǎn)臺鋼包底吹氬自動對接、自適應(yīng)控制技術(shù)是工業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)難題,亟待突破。

3、煉鋼過程中一些經(jīng)驗控制、習(xí)慣操作對鋼中夾雜物控制有重大危害,對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和高端產(chǎn)品研發(fā)有重大影響,對鋼中夾雜物精準(zhǔn)控制,是提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和制備先進(jìn)鋼鐵材料的關(guān)鍵技術(shù)支撐,急需開發(fā)。

二、解決問題的思路與技術(shù)方案
圖1 項目總體思路

針對現(xiàn)有精品鋼潔凈化冶煉的突出問題和行業(yè)難題,課題組經(jīng)系統(tǒng)調(diào)研,確定了項目的主要研究內(nèi)容、關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)和主要研究方法,確立了項目總體思路。見圖1.

三、主要創(chuàng)新性成果

項目通過產(chǎn)學(xué)研用合作,創(chuàng)建和依托“山東省潔凈鋼工藝開發(fā)工程實驗室”為平臺,通過系統(tǒng)的理論研究、實驗室模擬研究和工業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)開發(fā),取得以下技術(shù)創(chuàng)新成果:

1.創(chuàng)建了煉鋼全流程數(shù)值物理模擬平臺,模擬研究與開發(fā)了鋼包狹縫型與彌散型透氣磚非對稱底吹及連鑄回轉(zhuǎn)臺鋼包待澆位與澆注位組合軟吹新工藝、中間包外來夾雜物控制、連鑄坯凝固末端精準(zhǔn)預(yù)報等鋼水潔凈化、均質(zhì)化關(guān)鍵技術(shù),開創(chuàng)了由LF精煉后期鋼包靜態(tài)軟吹模式向連鑄鋼包澆注過程中動態(tài)軟吹模式的技術(shù)變革,填補(bǔ)國內(nèi)技術(shù)空白。

2.首次研發(fā)了連鑄大包回轉(zhuǎn)臺鋼包組合軟吹的自動對接、自動吹掃、自適應(yīng)控制的關(guān)鍵工藝裝備,開發(fā)了多功能鋼包透氣磚集成式在線處理系統(tǒng)與“一鍵式”復(fù)通技術(shù),突破了鋼包全程吹氬工業(yè)化應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù),攻克了LF精煉周期長、軟吹夾雜物去除率低的行業(yè)難題。

3.開發(fā)了鋼中夾雜物精準(zhǔn)控制技術(shù),創(chuàng)建了“夾雜物分析與控制實驗室”,建立了煉鋼全工序夾雜物表征數(shù)據(jù)庫,開發(fā)了精煉精準(zhǔn)控制、基于多元復(fù)合夾雜物控制的氧化物冶金精準(zhǔn)控制、連鑄機(jī)全保護(hù)吹氬流量精準(zhǔn)控制等關(guān)鍵技術(shù),搭建了鋼中夾雜物檢測、溯源、控制一體化平臺,形成了一套高效、精準(zhǔn)控制鋼中夾雜物的方法,突破了傳統(tǒng)的煉鋼過程夾雜物經(jīng)驗控制模式。

四、應(yīng)用情況與效果

項目整體技術(shù)自2018年12月開始應(yīng)用于山東鋼鐵股份有限公司特鋼產(chǎn)線,2019年10月開始在萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司120t轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)線,提高了鋼水的潔凈度和均質(zhì)化,實現(xiàn)了品種、質(zhì)量升級。本項目已授權(quán)發(fā)明專利16項,在審發(fā)明專利8項,所開發(fā)的夾雜物控制技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。成功創(chuàng)建“山東省潔凈鋼工藝開發(fā)工程實驗室”,成功搭建潔凈鋼工藝開發(fā)與生產(chǎn)平臺,推動了潔凈鋼技術(shù)進(jìn)步。

1、解決了LF精煉周期長、軟吹夾雜物去除率低、長期制約煉鋼潔凈化、高效化生產(chǎn)的卡脖子問題。鋼包組合軟吹新工藝實施后,將現(xiàn)有LF精煉后期的鋼包軟吹部分轉(zhuǎn)移到連鑄機(jī)大包回轉(zhuǎn)臺鋼包組合軟吹,縮短了LF精煉周期4-8分鐘,夾雜物去除率由原工藝40%-50%提高到65%-70%,鑄坯中夾雜物數(shù)量同比減少27%以上,見表1:
表1 新工藝應(yīng)用前后---鑄坯中夾雜物檢測結(jié)果對比

2、攻克了現(xiàn)有彌散型透氣磚易堵塞、透氣性差、使用壽命低的行業(yè)難題。項目技術(shù)應(yīng)用后,彌散型透氣磚免燒率由20%-30%提高到90%以上,透氣磚復(fù)通率大于99%,彌散型透氣磚壽命由20-25爐次大幅提高到40-45爐次。

3、特鋼產(chǎn)線實現(xiàn)了品種質(zhì)量升級。齒輪鋼潔凈度和淬透性明顯改善,齒輪鋼中夾雜物數(shù)量明顯降低,T.O含量穩(wěn)定控制在10ppm以內(nèi);氮含量穩(wěn)定控制在70ppm以內(nèi),平均含量為45ppm。J9和J15兩點(diǎn)的淬透性帶寬控制在4個HRC以內(nèi),同一爐號不同支淬透性試樣的同一距離檢測值散差最大值為3.0HRC;同一淬透樣A、B面淬透性偏差≤3.0HRC。
表2 20CrMnTi系列齒輪鋼中夾雜物檢測結(jié)果

圖2 20CrMnTi系列齒輪鋼中N、O含量

軸承鋼的潔凈度與接觸疲勞壽命大幅提高,軸承鋼GCr15中T.O含量控制在6 ppm,氮含量控制在30-60 ppm,A、B、C、D、Ds類夾雜物總級別控良好。
表3 GCr15鋼中夾雜物檢測結(jié)果

測試了軸承鋼的各項力學(xué)性能,疲勞壽命達(dá)到了2.6930×107次,硬度值達(dá)到64HRC以上。
表4 滾動接觸疲勞壽命試驗結(jié)果


圖3 接觸疲勞壽命P-N曲線

4、轉(zhuǎn)爐產(chǎn)線支撐了先進(jìn)鋼鐵材料研發(fā)與生產(chǎn)。應(yīng)用于近終形異型坯大H型鋼生產(chǎn)線,鑄坯中全氧含量由平均0.0042%降低至0.0015%以下,夾雜物大部分尺寸小于10μm,實現(xiàn)了球形彌散分布,潔凈度顯著提升,成功開發(fā)生產(chǎn)了H1000超大規(guī)格355~390MPa級耐低溫H型鋼、500MPa級高強(qiáng)H型鋼,實現(xiàn)了國標(biāo)、歐標(biāo)、俄標(biāo)H1000及以下規(guī)格系列耐低溫H型鋼批量化生產(chǎn)。

寬厚板產(chǎn)線實現(xiàn)品種質(zhì)量升級,站穩(wěn)國內(nèi)A類梯隊。鑄坯中T.O含量穩(wěn)定控制在15ppm以內(nèi),夾雜物大部分尺寸小于10μm,成功開發(fā)生產(chǎn)了200kJ/cm大線能量焊接用鋼EH36,國內(nèi)率先開發(fā)出420MPa級高強(qiáng)風(fēng)電鋼板,年產(chǎn)量突破9萬噸,國內(nèi)市場占率第一。

來源:山東鋼鐵股份有限公司

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